





ZND-1能收张,表头无反应,ZND-1信号线圈断线,表头坏或MCK-1有故障。
仪表置“A”、“A+B”时,表头偏向正端,ZND-1信号线圈绝缘坏,与外壳短路或匝间有短路。ZND-1一直处于收张状态。
磨加工尺不稳定,电源不稳,尺寸到发讯点不稳,ZND-1受撞击支架上微调螺钉自锁力不够,锁紧螺钉及其它紧固螺钉未紧固,MCK-2000测量仪咨询,弹簧支架开裂,MCK-2000测量仪详情,机床带电有干扰,ZND-1内部有杂物或引线卡测量杠杆,三芯电源线的接地线未与机床可靠连接。

稍微旋紧微调螺钉使弹簧支架微微受力变形。松紧螺钉,调节弹簧支架在导轨上移动。使测爪金刚钻与工作表面间隙为2mm左右,锁紧锁紧螺钉。将工作转换开关置校一档,调整“调零电位器”,使电表指示0um。也可以顺时针调节“调零电位器”至终位置,然后逆时针旋五圈,MCK-2000测量仪,这时电表示值应在-10um-+10um之间。否则应检查MCK-1000Z是否有故障。

将工作转换开关置A档,将上下测杆的6,9号微调螺钉松开,重新调整弹簧支架,使下测爪硬质合金柱与工件表面为1mm左右,再用件11将12号零件紧锁,再慢慢把9号微调螺钉旋入,使下测爪硬质合金柱与工作接触,使电表指示在-5um-+5um范围内。用手轻拨下测爪几次,MCK-2000测量仪报价,观察电表示值应无较大变化,应扔在-5um-+5um范围内,如超出较大,重新调节微调螺钉。

加工中测量
这是常见的磨加工主动测量控制过程。这个过程主要是对工件尺寸进行控制。砂轮磨削工件时,随着工件尺寸的增大,控制仪根据预先设定的信号点给机床发出粗磨、精磨、光磨、到尺寸等信号,砂轮退出,完成对工件的磨削加工过程。在本例中,一天之内大多数的工件尺寸分散度为3~5μm。
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