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换热器是一种结构紧凑、的换热设备,龙岩凝汽器高压清洗,是实现加热、冷却、热回收、快速灭菌等用途的优良设备。但是,由于换热器长期运行,用来冷却或加热侧纯净程度的不同以及工艺介质本身性质的差异导致换热器结垢已成必然,造成换热器换热效率降低,从而影响生产的正常进行和设备的安全。因此,换热器应定期进行清洗,除掉污垢,电厂凝汽器高压清洗,以保证换热器的换热和生产的正常进行。凝汽器高压清洗
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因为常用换热器换热器大多是以水为载热体的换热系统,由于某些盐类在温度升高及浓度较高时从水中析出,附着于换热管表面,形成水垢,随着使用时间及频率的增加积垢层逐渐变厚、变硬,紧紧地附着于换热管表面上;如同水垢一样,换热器的另一侧流体由于物质本身的性质可能出现非水垢类固体析出物,长期不处理会越来越多积累在换热管面;凝汽器高压清洗
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类析晶结垢:如水冷却系统,由于水中过饱和的钙、镁盐类由于温度、pH等变化而从水中结晶沉积在换热器表面,而形成了水垢;粒结垢:流体中悬浮的同体颗粒在换热面上的积聚:化学反应结垢:由于化学反应而造成的同体沉积;腐蚀结垢:换热介质腐蚀换热面,产生腐蚀产物沉积于受热面上而形成污垢。凝汽器高压清洗
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疏松作用: 由于钙、镁、碳酸盐和铁的氧化物
在酸溶液中溶解,残留的水垢会变得疏松,很容易被流动的酸溶液冲刷下来。3、清洗水垢的工艺要求 酸洗温度: 提升酸洗温度有利于提高除垢效果。如果温度过高就会加剧酸洗液对换热器板片的腐蚀,通过反复试验发现,酸洗温度控制在60℃为宜。 酸洗液浓度: 根据反复试验得出,酸洗液应按甲酸81.0%、水17.0%、缓冲剂1.2%、表面活性剂0.8%的浓度配制,清洗效果。凝汽器高压清洗
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酸洗方法及时间: 酸洗方法应以静态浸泡和动态循环相结合的方法进行。酸洗时间为先静态浸泡2h,然后动态循环3 ̄4h。在酸洗过程中应经常取样化验酸洗浓度,当相邻两次化验浓度差值低于0.2%时,即可认为酸洗反应结束。钝化处理: 酸洗结束后,板式换热器表面的水垢和金属氧化物绝大部分被溶解脱落,暴露出崭新的金属,极易腐蚀,因此在酸洗后,对换热器板片进行钝化处理。凝汽器高压清洗
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清洗水垢的步骤冲冼: 酸洗前,先对换热器进行开式冲洗,这样既能提高酸洗的效果,也可降低酸洗的耗酸量。将清洗液倒人清洗设备,然后再注入换热器中。 酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡2h。然后连续动态循环3~4h。其间每隔0.5h进行正反交替清洗。酸洗结束后,应将酸洗液稀释中和后排掉。凝汽器高压清洗
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为积极落实提质增效工作要求,千方百计寻找能耗流失点,堵住能耗流失源,开展节能降耗降本增效工作,延炼联合一车间主动作为,凝汽器高压清洗价格,积极查找问题,发现硫磺回收装置净化水冷后温度有上升趋势,立刻针对问题查找原因,在排除了来料影响、操作波动等原因后,将目光锁定在原料水-净化水换热器E-3401上,经反复排查发现该换热器因长期运行出现积淤结垢现象,使换热效果变差,凝汽器高压清洗报价,从而导致了冷后温度升高。凝汽器高压清洗
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在找出原因后,车间立即召开专题会议,研究制定方案,决定将换热器切出清洗。随即,各默契配合,迅速安排切出两台换热器进行清洗,去除了长期运行产生的污锈与杂质。目前,换热器已回装完成并重新投用正常,根据操作系统参数显示,净化水冷后温度较清洗前明显降低,装置运行效果良好,实现了节能降耗的目的,为装置长周期安全平稳运行提供了有力保障。凝汽器高压清洗
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板式换热器由于流通截面较小,结垢后容易产生堵塞,导致换热效率下降,直接影响设备的安全使用及企业的正常生产。本文介绍了使用福世泰克环保清洗剂针对板式换热器的两种清洗方式,即闭路在线循环清洗和拆卸浸泡清洗工艺,以及清洗过程中的注意事项,为板式换热器的安全除垢提供保证。凝汽器高压清洗
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