










厌氧塔罐顶腐蚀问题探讨
1. 现状:我们把液位降下去以后,可以发现用于支撑顶部平台的钢管已经腐蚀断裂。出水渠的吊架即将断掉。走道板支撑梁(工字钢)已经腐蚀的像纸片一样薄。
2. 厌氧塔原因分析
造成这个结果主要有以下三个原因:
1. 在气水交界面的位置会发生电化学腐蚀,所以腐蚀较为严重;
2. 厌氧产生的H2S溶于支撑梁表面的冷凝水,时间一长,可以渗透表面的防腐层,直接腐蚀金属型材;
3. 项目建设时,设备防腐的质量不佳。
3. 厌氧塔解决措施
既然知道了问题的根源,那我们就针对这些情况采取相应的措施。
1.建议参照国外厂家的顶部结构设计,使用非金属材质作为顶部平台的支撑梁,就可以避免腐蚀;一般情况下只需要检修,而不必停掉生产线进行大修。
2.若仍是采用金属型材,应尽量选择耐腐蚀性能好的材质,厌氧塔型号,防腐作业时,要严格按照标准作业规范进行施工作业:
厌氧塔采用喷砂除锈,厌氧塔,不能使用人工机械打磨,以保证材料表面的粗糙度;防腐油漆使用较产品,如聚酰胺环氧底漆、焦油环氧面漆等,蕞好是选择适用于远洋货轮壳体、压水舱防腐的涂料。防腐油漆的质量不能用刷几遍的方法考核,应该按照漆膜厚度进行考核,漆膜的厚度可以用漆膜测厚仪进行测量。
厌氧塔一启动就跑泥呢
厌氧塔即然各类指标值均一切正常,并且之前运作时也未发生跑泥的难题,为什么一运行就跑泥呢?这就必须 从运行调节下手搜索缘故。根据查看运作纪录发觉:在开机启动时,沼气厌氧塔,增加的渗水负荷约为0.05kgCOD/kgVSS.d,这时候,厌氧出水的VFA约为280mg/l上下,为了更好地加速运行进展,每每VFA减少至200mg/l,便会再提升0.02kgCOD/kgVSS.d。厌氧塔运作时,出水的VFA一般操纵在200mg/l下列比较好。在这个新项目中,再度运作时,尽管填补了充足量的厌氧污泥,但出水VFA一直较为高,表明其缘故是“厌氧污泥的活性不足,提负荷速率过快,造成跑泥”。“活性不足”可能是自身污泥的活性不佳,也可能是一部分污泥处在休眠模式,融合泥源是来源于污泥储存罐,处在休眠模式的具体情况,推论跑泥的缘故是厌氧塔厌氧污泥活性修复的较慢,不可以融入负荷提高速率。
厌氧塔在这一阶段污泥负载的提升较快,这是由于污泥敌人污水的训化全过程基本上进行,污泥的活力提升。这一阶段后期,污泥的洗出来因为颗粒污泥的产生而降低,厌氧塔***与作用,颗粒污泥的优良沉积特性使其保存在反应器内。这一阶段里,反应器内的污泥浓度值因为絮状污泥的洗出来减少到低的水平。而事实上,在反应器里对偏重的颗粒污泥和分散化的、絮状的污泥开展了挑选。
厌氧塔运行第三阶段:这一阶段指厌氧塔负载超出5KgCOD/(m3.d)。在这一阶段里,絮状污泥越来越快速降低,而颗粒污泥加快产生,直至反应器内不会再有絮状污泥存有。在这一阶段反应器负载能够提升到很高,当反应器绝大多数被颗粒污泥充斥着时,其较大负载能够超出50KgCOD/(m3.d)。考量能不能获入料量和减少入料時间的检验指标值定操纵发挥性油酸VFA不超500mg/L,当VFA超出500-100mg/L,厌氧发酵反应器展现碱化情况,超出100mg/L则说明早已碱化,需马上采取一定的有效措施终止入料,开展菌苗训化。一般来讲第二段到第三段也需30-40d時间。
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