




笔者曾经参与并部分主导过一个工厂级的工业物联网改造项目。该项目主要是采集相关设备的能耗、电流、功率、当前温度、设定温度、转速、运行时间、运行状态等数据进行处理并终反馈至 MES 系统中。该项目中使用了近 30 台采集型 PLC 来负责采集近 60 台设备的数据。改造的工厂是一家生产涤纶纤维母粒的企业,具有近20 年的历史,其内部使用的设备具有数量多、种类和型号杂、新旧不一等现象,这些都给工业物联网改造带来了不小的挑战。
图 1工业物联网架构咨询顾问产线升级项目
1.感知层改造咨询顾问产线升级项目
该工厂的设备新旧程度不一,种类和型号杂多,除个别几台新设备具有数据采集功能以外,咨询顾问产线升级项目, 其余设备均不具备相应的数据采集能力。因此, 在本项目计对该工厂的 57 台设备进行了相应的改造。
对其中的 52台设备加装了台达 DPM- D520I智能电表及 DCT-S211C 型号CT互感器,用来采集相关设备的电流、功率、能耗等数据;针对切粒机设备的移动性质,采用了台达 DVW-W02W2-E2 IEEE802.11a/b/g/n工业无线网络 AP/WDS/Client 网关(无线AP)来负责数据的采集和进行无线通讯;将烘箱、结晶机等设备设备上原有老旧的温控器更换为同体积的台达 DT360RA-0200、DT340RA-0200、DT320RA-0200 等具备通讯功能的温控器;针对挤出机设备的温度数据采集组数多的情况,出于成本考虑,终决定在终端 PLC上扩展台达DVP-04TC-S 温控模块用以采集设备的热电偶数据,原有的温控器不做调整。
对于刚性可移式联轴器,咨询顾问产线升级项目在装配完后应检查联轴器的刚性可移件能否进行少量的移动,有无卡涩的现象。
各种联轴器在装配后,均应盘车,看看转动是否良好。总之,联轴器的正确安装能改善设备的运行情况,减少设备的振动,延长联轴器的使用寿命。
1、为避免错误运转驱动机,请务必切断装置的主电源并确认安全后再进行安装。咨询顾问产线升级项目
笔者认为该项目的难点有以下几点:咨询顾问产线升级项目
1、该工厂所使用的设备和工控元件种类繁多,例如上文所诉述变频器等,这就需要花费时间去了解各型号的工控元件所具有的通讯功能,尽量选取通用的通讯技术,若有个别工控元件不具备,则需要进行通讯转换,的方法就是加装一个相应的通讯转换器;
2、此项目需要采集设备的运行状态,陈旧设备上大多数是没有对运行状态做界定的,这就需要介入设备的控制本体了,而接入设备控制本体具有一定的风险,因此需要工厂技术人员的协助,并需要对设备具有一定程度的了解。咨询顾问产线升级项目
3、有的陈旧设备时间久远,导致标示不清, 甚至会出现一些不符合标准的现象。在本项目中就出现过设备配电线路相序颠倒,导致智能电表采集的数据异常或存在 BUG 的现象,对于经验不足的人就会产生巨大的困扰。
6.技术升级咨询顾问产线升级项目
该工业物联网系统所采用的结构较简单,且各结构层都设计了预留装置和空间,方便后期新增设备的接入。该项目中的各个终端均布置了PLC,所以在进行一些设备控制上的简单介入后就可以由应用层对终端的 PLC 发布指令,终通过 PLC 来控制终端的每台设备,从而实现智能控制功能。
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