





陶化与磷化的工艺比照:
⑴工艺简单化:陶化工艺中取消了表调工序,省去了杂乱的除磷部分,除油磷化剂定做,操作过程中只需求监测pH 和锆点,pH=4.8~5.5,而且药剂增加量比较磷化有较大的减少。
⑵节能:陶化回流水可进行循环使用,本钱低、系统长度缩短,容易操控、质量安稳,除油磷化剂加工厂,契合工业 理念。
⑶ :磷化液中含有磷、锌、镍、锰等***元素,含有硝l酸盐、亚硝l酸盐等致***物质,需求面临 和繁琐的污水处理工艺等多重压力;陶化液中不含有磷、锌、镍、锰等***元素,污水处理量少,除油磷化剂厂家,可缓解 压力,节省污水处理本钱,中山除油磷化剂,优异的 工艺不发生***物质。
⑷沉渣:磷化工艺有很多沉渣发生,沉渣容易堵塞喷淋管道,保护本钱相对较高,且对设备使用寿命有必定影响。陶化属微渣或无渣处理,几乎不涉及对喷淋设备的整理和保护,排放物和淤渣无磷无渣***l害及***;磷化沉渣量不超越 2.5g/m2,陶化沉渣量不超越50mg/m2。
⑸ 磷 化 工 艺 pH为2 ~3,陶化工艺pH为4.8~ 5.5,陶化工艺酸碱性指标显着低于磷化工艺。
⑹适用范围广:陶化工艺可用于多种金属的处理,冷轧板、镀锌板、电镀锌板、铝板均可混线处理。
具体情况如下:实验室内的检测及分析是采用生活饮用水标准检测方法中***指标规定的有效氯碘量法进行。采样不同地区的生产厂商的次酸钠抽样,在氯含量基本一致的情况之下,盛放于锥形瓶中密闭实现存放。将室温设置在恒温放置一个月,每周定期测量的有效氯含量,并做出检测记录,之后将室温设置在恒温放置一个月,每周定期测量有效氯的含量,并做检测到记录。

磷化在长期的使用过程中,积累了大量的磷化渣,槽体、循环泵、喷嘴及管道内存在着大量的磷化渣。在工艺切换时,如果磷化渣清洗不干净,在切换成陶化工艺后,残留的磷化渣易影响陶化槽液参数,给前处理生产过程带来潜在风险。
磷化工艺在切换时,需对设备材质进行确认,确认的对象主要是磷化工序,包括槽体材质、循环泵材质、循环管路材质及喷淋通道材质等,因陶化产品主要
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