




扒渣机在使用一段时间后,油缸导向套处存在漏油现象,湖北龙泽科重工机械制造有限公司***技术、生产与品管人员进行分析,判断造成油缸导向套漏油的原因是:个别油缸按规定严格试压后,发现靠导向套一侧油管与油缸体焊接处有漏油的,以前因为规定不严格,操作者有时直接对有漏油的焊缝进行补焊(油缸未拆出)。由于焊接后油缸体温度高,而此类型缸体比较薄,导致导向套上的O 形圈会烧灼损伤(O 形圈与焊缝位置接近)。由于损伤不特别严重,缓慢泄漏,因此重新试压过程中无法及时发现漏油现象(规定保压时间为5分钟),只有在使用后才能暴露出这一漏油现象。
为了堵截此类情况造成漏油的事件再次发生,公司对试压操作流程进行了整改,凡是在试压过程中出现焊缝漏油的,一律要拆缸后才能进行补焊,然后再重新装缸、试压。
扒渣机上所使用的多路阀一般是六联四杆多路换向阀,大多为片式结构,结构紧凑,体积小,重量轻,功能齐全,具有压力高,耐冲击,具有动臂合流、优先、保持和直线行走、***回转等扒渣机特殊需要的功能,换向阀共有9~11片,分别控制左、右行走、动臂、挖斗、回转、升降等,控制方式为全液压比例控制,流量比例特性好,能保证执行机构在有限空间内灵活、安全、有效作业。
这种设置的功能和优点有:
多泵合流:根据需要可实现两泵、三泵合流,或单泵工作。
动臂合汉:动臂工作时,两泵的油可合流到动臂汩缸,提高作业速度。
动臂优先:动臂和挖斗同时动作时,通过优先单向阀,首先保持动臂的速度,提高工作效率。
动臂保持:动臂阀片内置有动臂保持阀,使动臂在不动作时,保持在某一位置不下滑,保证安全作业。
多路阀四杆含两根长杆、两根短杆。长杆控制动臂、挖斗一系列动作。短杆控制行走、输送、尾部长降。但也有厂家刚刚相反,如果爬渣机操作杆装反的话,其实并不影响机器的工作。
2、盲目更换零部件,一味“换件修理”的现象不同程度地存在。
工程机械故障的判断和排除相对困难一些,有些维修人员一贯采用换件试验的方法,不论大件小件,只要认为可能是导致故障的零部件,一个一个更换试验,结果非但故障没排除,且把不该更换的零部件随意更换了,增加了消费者的开支。在维修时,应根据故障现象认真分析判断故障原因及部位,对能修复的零部件要采取修理的方法***技术性能,杜绝盲目更换零部件的做法。