




气动快开排泥阀前要安装过滤器
气动快开排泥阀,是一种由液压源或气动源作执行机构的角型截断类阀门。沉淀区以及过渡区的泥斗积泥量较大,因此阀门的开启时间控制在了10s,而反应区的泥斗积泥量较小,阀板的开启时间控制在了5s。通常成排安装在沉淀池底部外侧壁,用以排除池底沉淀的泥砂和污物。该阀由泥龙强化橡胶隔膜将阀门分为两个腔室,接通液压或气动源,采用电动或手动二位四通换向阀控制,实现快速排泥。该阀将隔膜代替活塞,无运动摩檫,更适用于泥浆等颗粒介质,大大提高了阀门的使用寿命。 气动快开排泥阀前要安装过滤器,并应便于排污的要求。
水利控制阀是一种利用水自润式阀体,无须另加机油润滑,如遇主阀内零部件损坏时,请按下列指示进行拆卸。(注:内阀内一般消耗损伤品为膜片和 ...
但在工程中应用水力控制阀时,还存在一定误区,如阀的适用条件,阀的设计选用要求,安装要点等,为此,本文拟以 CECS 标准《水力控制阀应用设计规程》为基础,结合本人的体会来阐述上述诸方面的问题。
浅议排泥阀改造内容及运行情况
浅议排泥阀改造内容及运行情况
改造前我们污水处理站的排泥阀是安装在的阀门池内,涡轮手轮离地面有1.5米深,由于我们的工艺要求,每天都要对排泥阀门进行开启,阀门离地面较高,并且排放的都是煤泥水,开启起来非常不便。2组沉淀池16只低压闸阀改造后约需1344元,这对中小水厂来说改造后节约的资金可观。我也曾焊制加长钢筋开启工具,由于离地面太高,不便于使劲,一不小心还有可能栽倒到煤泥池内,不但工人劳动强度较大,安全也没有保障,更不便于管理污水站。
弊端表现形式是:(1)职工劳动强度较大。(2)存在严重安全隐患。(3)不便于管理。
改造情况:涡轮内部构造改变。因F周期单位“min”设计太小,排泥频率过高,56个排泥阀按***60min排一次的时间周期序列排泥,每个排泥阀经过60min时间周期在D时间内排出的水量约为1m3,每年56个排泥阀排出的水量约为:1×24×56×30×12=483840m3。改造前,排泥阀门涡轮部分是由一根短轴连接蝶片,利用手轮转动涡轮带动短轴来开启蝶片,为了抬高涡轮的安装高度,方便工人站在地面就能轻松转动涡轮手轮,我们必须对涡轮连接蝶片的短轴进行加长处理,由于原来的短轴和蝶片是一体的,我们必须进行分体设计,将其短轴更换为长轴,并利用销子将其和涡轮固定,和蝶体连接接部分,又对轴外部的二寸管道焊上碟盘,将其用螺丝固定,轴采用穿嵌入插式固定。这样,原来的涡轮就被抬高到地面以上。通过涡轮加长杆改造,开启阀门非常方便职工操作,不但杜绝安全隐患,还降低职工的劳动强度。
运行情况:改造后排泥阀开启运行稳定,排泥完全能够满足工艺生产需要,安全事故不再出现,阀门不再堵塞,生产事故没有出现过。
通过排泥阀改进,不仅使工作效率得以提高,而且也使我单位的劳动强度降低,人员减少,同时安全事故事故的发生,增加了工程技术人员提高经济技术指标的方法和途径,提高了企业的技术水平,在原来的基础上,在消费的前提下,为污水站的运行提供了较高的技术支持,具有较高的应用及其推广.
膜片式快开排泥阀在净水厂运行的经验总结
膜片式快开排泥阀在净水厂运行的经验总结
沉淀池在净水处理工艺中是非常重要的水处理构筑物,其形式也有多种。就地操作,操作人员可以直接在现场操作面板上进行自动/手动程序切换,通过面板将排泥阀***在某一阀位上。近年来,斜管沉淀池以其体积小,占地少,沉淀效率高的特点,目前在制水工艺上应用已较普遍,但其沉淀下来的泥能否及时迅速排除,将直接影响沉淀处理效果。某净水厂建设中采用了斜管沉淀池 V型滤池制水工艺,斜管沉淀池采用了膜片式快开排泥阀,该排泥阀有效地实现了排泥与出水水质的稳定。投运三年多来,沉淀池出水浊度都控制在了5~10 NTU,但也出现不少问题,主要是排泥阀易堵、电磁阀频繁故障等,经过我公司技术人员的分析和解决,该净水厂使用膜片式快开排泥阀到现在,排泥系统一直工作正常,沉淀池的出水水质也很稳定,满足了生产的需要,同时大大降低了运行人员的操作劳动强度。为长周期安全稳定、经济运行提供了保障。下面我将膜片式快开排泥阀运行经验总结分享给大家:
1、排泥阀开启时间与其对应泥斗的位置有关
根据原水浊度的变化及斜管池的负荷,合理确定排泥周期及排泥时间,这是影响沉淀效果的重要因素之一。近几年有关超声法用于排泥阀污泥处理的研究较多,但主要集中在污泥减量和污泥脱水方面。沉淀区以及过渡区的泥斗积泥量较大,因此阀门的开启时间控制在了10s,而反应区的泥斗积泥量较小,阀板的开启时间控制在了5s。这样可以减少排泥量,提高斜管沉淀池的产水率。
2、药剂投加量对排泥时间的影响
药剂投加量直接影响到净水厂的生产成本和水质,在满足后续工艺要求的前提下降低药剂投加量,可以降低运行成本。因此,在合理的加药量范围内,药剂投加量越大,排泥所需的时间越短。

本文来源于大才阀门
