




石油套管的维护方法
目前,许多石油公司都在保护石油套管,并且不允许使用耐磨带。那么套管出了问题怎么维修呢?许多钻井公司已经尝试了许多方法来去除钻杆的碳化钨韧性。在耐磨带焊接过程中,由于各种原因,耐磨带的质量不合格,需要重新焊接。先前采取的措施是使用便携式研磨机打磨,这是耗时且劳动密集的。石油套管厂家通过试制和探索,从技术标准和实践经验出发,掌握了大直径圆扣或部分梯形扣J55套管接箍的加工能力,加工收率为99。
后研制了钻杆耐磨带自动拆卸装置。在操作过程中,只关闭电源,将钻杆转为钻杆的传输线,在编程过程中,传输线自动开始向前转,待钻杆就位后,传输线停止,气缸自动升级传输线,控制对接上用电动夹头拧紧,在可编程控制下,开关开始压缩空气供应并依次冷却。采用常规打捞工具进行多次打捞未果的情况下,施工人员常常采用磨鞋对鱼顶进行磨铣。供水,水平轴向移动,径向移动,完成后开始切割,在可编程控制下,压缩空气供应,冷却水供应,水平轴向移动,径向移动停止并自动复位,是将输送线送回钻杆。
为了保护石油套管,***技术人员经过分析研究,气缸自动翻转钻杆,全过程自动控制,该设备的使用将大大提高钻杆耐磨带拆卸的质量,减少工人的工作量。
这是油井钻井期间和之后井壁的支撑,确保了钻井过程的进行和油井的完工。整个正常操作。因此,解决了石油钻取钻管耐磨带的问题,解决了钻管接头表面耐磨带存在严重缺陷和耐磨问题。
操作简单安全,自动化程度高,接头效率高,切割后清洁良好,适用管身直径宽。范围大,噪音低,使用油壳不污染环境。石油套管是石油钻井的重要设备,安装调试也很方便。
油管接箍断裂失效现象的产生原因是什么
油管接箍断裂失效是油田酸化作业和油气生产过程中常见的失效现象之一。油管接箍断裂失效与油管材料质量、接头屈曲力矩、油管柱组合、酸化作业、油气生产工艺等有关,是一个复杂的系统工程问题。油管接箍裂开事故发生后,油田修井作业需要投入大量的人力物力。操作简单安全,自动化程度高,接头效率高,切割后清洁良好,适用管身直径宽。因此,为了采取有效的预防措施,防止此类事故再次发生,有必要了解酸化作业和油气生产过程中油管接箍失效的真正原因。
在高温轧制过程中,油管接箍管坯的表面和裂纹缺陷的两侧都会被氧化。在后续淬火和加热过程中与外界空气连通的原始裂纹缺陷表面可继续氧化,淬火冷却后原始滚动裂纹进一步扩展,产生淬火裂纹。
宏观分析结果表明,油管接箍端面断口外壁“三角形”区域凹陷,没有加工刀具痕迹。油管接箍外壁无机加工刀痕,可能与磨损、碰撞、腐蚀、原始缺陷等有关。
理论上,利用荧光磁粉探伤和着色探伤,可以找到管体和管道中存在缺陷的油管,但考虑到S13Cr不锈钢油管检测的特殊性,以及有限的现场试验条件,油管接箍处于紧密状态检查出来的正确性很难保证。
油管接箍端面有原始裂纹,使用过程中出现脆性裂纹。石油套管厂家建议在系统试井关井压力测量***期,油管压差不超过85MPa。建议井下的注水应减小排量,减小温度载荷对油管柱的影响。
井筒传热过程中油管接箍的散热损失的计算
真空隔热石油套管是湿蒸开采重油的主要设备之一。目前,国内外许多学者在研究绝缘管轴传热时,都没有准确地计算出油管接箍的散热情况,并根据整个轴的散热损耗,将其全部乘以一定的修正系数。异径油管短节的外圆周有小径管外螺纹、小径管本体、过渡锥形体、大径管本体和大径管外螺纹,变径油管接箍内腔有大径管内螺纹和小径管内螺纹,异径油管短节连接变径油管接箍。油管接箍散热的方法给隔热油管的传热计算带来了很大的误差,因此,石油套管厂家利用油管接箍视觉导热的概念模拟油管接箍段的传热,对油管接箍段的热损失进行了分析。
以往,在解决井筒热传递问题时,经常忽略油管接箍传热,采用全传热系数修正方法对绝热管的传热进行修正。总传热系数的校正方法无疑将简化计算和编程,但由于在总传热中油管接箍热传递的比例大,因此不能有效地控制由这种简单校正引起的误差。油管短接厂家讲解:石油套管的维护方法目前,许多石油公司都在保护石油套管,并且不允许使用耐磨带。因此,通过计算绝缘管的总传热系数和油管接箍的总传热系数的方法,计算油管接箍的传热量。
从热力学,传热和两相流理论的角度,综合分析了井筒的传热过程,给出了井筒热损失的热力学和传热数学模型。该模型不用于计算油管接箍的散热量。估算方法是分别计算绝缘管的传热系数和油管接箍的传热系数。计算结果表明,油管接箍的散热率随着绝缘油管导热系数的降低而增大。在修井打捞施工中,尽快地将落物捞完是每隔工程技术人员的愿望,所以打捞工作,常常进行活动借卡。估计油管的热损失30%是不合理的。