




采用捞渣机、水力冲渣、脱水仓系统的机组
技术原理及特点:炉底渣脱水改造方案为保留现有的捞渣机,将捞渣机出渣斜坡段延长,达到脱水目的,将原碎渣机、炉底灰渣泵、灰渣管全部拆除,相应的密封水也全部拆除;增加捞渣机灰水冷却循环系统;就地建造一座临时储渣棚(简称干渣棚),炉底泵坑填平作为临时储渣场的一部分;临时储渣场的渣,用装载机装运到汽车上,再由汽车运送到厂家进行综合回收利用。由于炉底渣改造,相应的灰浆系统可以停用,可节约用水并降低电耗,还可降低设备维护费用和环境影响。
管道泄漏的影响:我厂输灰系统为正压式,因输灰管内的输灰流速平均都在8~12m/s,长期运行后,加上灰颗粒的硬度摩擦,会使输灰管道磨损而泄漏,造成泄漏点后部因压头降低而发生堵管。现场实际主要表现在以下几个方面:直管段的接合处。为了补偿管道热胀冷缩,一般直管段的连接使用密封胶圈及卡环。安装过程中密封圈错位、卡环受管道输灰的震动而松动,造成泄漏;同时若两直管对接错位,会造成后面的管道严重磨损,加剧管道泄漏。
在实际电除尘器各电场下,相对而言,一电场采集的飞灰颗粒比较粗,难以流化。若采用上引式仓泵输送,均采用单仓泵输送。而采用单仓泵输送方式,会使系统的输送能力受到限制。如采用双仓泵同时输送,会使输送能力得到很大的提高。具体方法为:一电场有4个灰斗,每灰斗下配置一只同样体积的仓泵(并配有进料阀、出料阀、透气阀、进气管路等),仓泵分别编号1#、2#、3#、4#。1#和2#仓泵合用一根(DN150)管道;3#和4#仓泵合用一根(DN150)管道。现同时给1#和2#仓泵进料,当其中一只仓泵达到高料位,则关闭1#和2#仓泵进料阀和回风阀,并打开进气阀开始对1#和2#仓泵里面的粉煤灰进行流化,当达到所设定的仓泵开泵压力。