






在过量的空气控制程序中,很多燃烧器厂家在燃烧的初始阶段到燃料的空气(氧气)d导致NOx形成减少。随着氧含量的降低,燃烧可能变得不完整,灰分中未燃碳的量可能增加。此外,蒸汽温度可能降低。将初级区域中的氧气减少至非常低的量(
微调锅炉设置包括磨机平衡,空气调节调节,空气和煤流量平衡,调整点火配置和改进工厂控制系统。
Levy等人(1993)发现,控制不同燃烧器倾斜角度以控制蒸汽温度和改变氧气流量,在不同燃烧器负荷下的磨机负载和空气配置设置也可以有助于减少NOx的形成。他们报告说,减少过量空气与微调锅炉可以达到多达39%的NOx排放。2蒸汽参数偏离设计值,过热器减温水量增加或再热器超温锅炉采用空气分级低氮燃烧技术改造后,一方面,燃烧延迟,火焰中心上移,炉膛出口烟温上升,锅炉的过热汽温、再热汽温上升,对于原来存在过热汽温、再热汽温超设计值的问题则加剧,过、再热减温水量增加。但是,他们也发现,微调锅炉可能会导致热量的增加。他们得出结论,必须解决几个维护和操作问题。这些包括研究持续的低氧运行对水壁浪费的影响以及燃烧器桶可能由于火焰前沿的接近而可能受到的损害。



关于低NOx燃烧四角切圆燃烧系统煤粉喷燃器与二次风喷嘴是分开布臵的,燃料风、辅助风和燃尽风是分批加入射流火焰,煤粉火焰是一种边燃烧边同二次风混合的扩散火焰,因此形成了一种较长的火焰结构。这种燃料与空气混合方式,本身就具备有分级燃烧的性质,对于降低NOx的生成起到有利的作用。供水温度可调范围大:冷凝锅炉自备***的、质量好的水温控制系统及独特的结构和燃烧方式。特别是一次风射流切圆较小、二次风射流切圆较大,更加推迟了一、二次风的初期混合,加强了空气分级的效果,更是起到***NOx的生成作用。四角切圆燃烧的锅炉NOx排放量为600~1000mg/m3,我厂450-500mg/m3,前后墙对冲燃烧的锅炉NOx排放量为850~1200mg/m3,二期600mg/m3左右,三四期800-900mg/m3,这说明四角切圆燃烧本身有低NOx生成的基础。
不足之处在:但是四角切圆燃烧器会因为一些其他原因,而造成结渣。结渣的危害不用我说大家都了解,严重时会造成炸膛。
WR燃烧器
1. 所谓浓淡燃烧器,就是采用将煤粉——空气混合物气流,即一次风气流分离成富粉流和贫粉流两股气流,这样可在一次风总量不变的前提下提高富粉流中的煤粉浓度。
2. 富粉流中燃料在过量空气系数远小于1的条件下燃烧,贫粉流中燃料则在过量空气系数大于或接近1的条件下燃烧,两股气流合起来使燃烧器出口的总过量空气系数仍保持在合理的范围内
3. 浓淡分离原理
(1)离心式煤粉浓缩器用在W型火焰锅炉上;
(2)利用管道转弯所产生的离心力使煤粉浓缩,在四角切圆燃烧的炉膛上得到应用
它实质上也是一种浓淡分离的类型。它是利用2,3口不同的弯管角度实现浓淡分离的。
然后,通入到锅炉燃烧中,起到氮类化合物的减排。
但是由于弯管的作用,有可能使煤粉在弯管内燃烧,***燃烧器
荩气管道的大小必须足够大,且保证充足的红料压力以便能够达到燃烧器的牲能,维持燃烧器的功率完全取决子燃料压差。
为防止堵窒管道组件或燃烧器气体端口,必须经常清洁燃气管道。在连接到燃烧器系统前,应该对气体管道中所有的污垢 水垢及管子内涂涂料进行吹扫_
主关断阀布置在控制调节系统和点火管路的前端,在准备熄火佚闭期间用它来关断点火燃料及主管道燃料。控制阀门关闭不是很紧密,主要系统关断应由一个手劲燃料开关阀来完成。
燃气调压阀提供系统所需要的压力。如果有多个支管路的调压阀,那么每一个支营路上的调压阀都是***控制的。在一定压力下,所有调压阀能满足整个燃烧器系统的需要,包括管道损失,
管道应尽可能安装在接近燃烧器的位置。
点火支管路应安装在燃气调压阀上游。同时在安全怏关阀下游,通常包括点火开关,点火调压阀和点火电磁阀。建议 可将点火调压阀、手动针形阀或调节阀安装在点火气体进口端附近。
燃料关断阀应连接到一个安全控制系统。控制电路发出***信号时应关闭燃料供应。系统每次启动(或之后重启),需要操作员操作手动阀。当控制系统正常运行时,电动快关阀允许自动启动 ( 或重新启动) 。
流量调节阀调节燃气流晕,控制燃烧器的热量输出。它提供一个可调节的节流调节范围,以匹配燃烧器的功能。
大多数线性燃烧器均提供气体压力测试连接,但也有助于提供一个额外的测试连接。即气体调压阀和流晕调节阀之间的管道,所有的连接必须接插头而不能使用一个实际压力的测装置(计或压力计)






