





罗茨风机为全部粉体输送系统软件出示驱动力原动力,做为工业设备,罗茨风机实际操作不善马上会引起常见故障,因此文中义利网编刻意讲下双飞粉输送设备中罗茨风机的实际操作常见问题。电厂在应用粉体输送是正常情况下发电机组机器设备为持续运行,排灰系统软件与发电机组配套设施运行,因此粉体输送的开关量并并不是越大越好,关键是配套设施就可以。过大导致系统软件不稳定,过小输送不如危害生产制造。其标尺必须不一样公司依据本身具体情况(输送间距、原煤长焰煤、料位高宽比等)开展调节,一旦明确后请不要随便调节,也不必去经常开机。粉体输送在启动时,要起动罗茨风机,等候三分钟让罗茨风机进到稳定运行情况,在这里全过程时要留意查询气压表的数据信息是不是一切正常,一般正常情况下不容易超出0.02Mpa,输送间距的长度决策了工作压力该不一样。此外也要听一下罗茨风机的响声是不是一切正常。如果有一切的残渣,应当马上关机并通告相关工作人员开展查验解决。罗茨风机一切正常运行后,开启除尘设备下灰口闸板阀,要是原材料刚开始进到泵壳时,旋转泵壳上的手轮,这时候开启粉体输送。要留意观查罗茨风机气压表读值不必超出额定值的工作压力,另外更要留意粉体输送上的标尺,便于在下一次的应用时要立即开及时。粉体输送在待机的情况下要先关掉闸板阀,随后旋转粉体输送手轮,关掉粉体输送,等候三分钟,待管路内的原材料输送结束时再关掉罗茨风机,要留意一点的是,罗茨风机的工作压力超出0.02Mpa时禁止关掉罗茨风机自然紧急状况要以外。
双飞粉输送设备溢料返气是的原因
问:什么原因造成了双飞粉输送设备的溢料和返灰?
答:1)均化进风阀门开得过大;2)风嘴与喷嘴间隙过小;3)内外管间隙漏风。
在运行过程中,当双飞粉输送设备出现溢料返气的现象通常多为以上3点原因,溢料与返灰都是一种故障表现,如此找到了原因处理起来就简单许多,本文义利小编就这3点原因具体来分析:
1、均化进风阀门开得过大。
均化风室进气管阀门开得过大,此风经气室进入料封泵均化区,此处风进、出的量是平衡的,出去的风有两条路径,一是随料从风管风嘴外部进入喷嘴,另一出路是向上,经料封泵向上进入料罐。当刚开始调试时,风嘴与喷嘴间隙调得小,均化风只好向上去,使充气箱上部流化区域的气体增多,产生向上的正压,物料外溢;当将均化进气支管风门关小,少进风时,料封泵向外溢料现象消失,同时适当开大给料间隙,双飞粉输送设备价格,增大料量,也增大向外排风量,双鸭山双飞粉输送设备,减小泵内气体压力。
2、风嘴与喷嘴间隙过小。
均化风来自罗茨风机的主风管道,经支管从料封泵底部进入料封泵,通过气室、气体分布板、滤布冲向料封泵内的料层均化区,使物料流动均化,目的是使泵内物料流态化,具有流动性。当打开料封泵的进料开关后,输送风嘴与喷嘴间产生间隙,附近双飞粉输送设备,由于主风管变径产生负压,将物料吸入输送管内进行输送。
3、内外管间隙漏风。
主风管伸缩部位是活塞式双层管道,内层管道能屈能伸,内外管在进风端有一定间隙,密封不好会有风沿内管外壁直接进入均化区,增大了均化用风。此情况的发现是在打开料封泵检查孔进行检查时发现的,当关掉均化进风阀,不让气室有气体通过,结果仍有大量气体从检查孔进入,说明其间隙有漏风现象,加入润滑油或黄油进行密封,气体不再漏入。
料封泵试运行前应检查各螺栓是否紧固,各润滑部位是否润滑,转动调整部件应转动灵活无卡滞。配套罗茨鼓风机检查转向是否正确,防护接地装置应安全可靠。
检查完毕后进行空载试机,检查各连接部位是否漏气、漏油,罗茨鼓风机运转是否正常,双飞粉输送设备制造,如配用空气压缩机,应检查油水分离器,阀门、压力表等。如检查无误,检查正常后开始投料运行。
操作:
1.设备起动前应将执行机构调整至零位,然后起动风机,待风机完全起动后方可开启执行机构进料运行(送料)。
2停机时,必须把执行机构关闭至零位(停止送料)将管道送空后停风机。
3.在设备运行中,如突然停电应把执行机构调整到零位,再次启动时打开放风阀,起动风机,逐渐关闭放风阀将管道吹通后方可进料输送。
双鸭山双飞粉输送设备-义利双飞粉输送设备-双飞粉输送设备制造由巩义市义利机械有限公司提供。巩义市义利机械有限公司()是,机械加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在义利机械***携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创义利机械更加美好的未来。