微分调节的输出是与被调量的变化率成正比,在比例微分调节作用下,有时尽管偏差很小,但其变化速度很快,则微分调节器就有一个较大的输出,在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。
自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳,XGB-M04A其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化,解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。
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在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。
在传统机械传动收卷的基础上改造成变频收卷,非常简便而且造价低,XGB-M04A基本上不需对原有机械进行改造。改造周期小,基本上两三天就能安装调试完成,克服了机械收卷对机械磨损的弊端,延长机械的使用寿命,方便维护设备。
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利用WinCE内标准的SQL Server数据库,或者一般档案的处理方式。这些都是VB.Net标准功能,使用VB.Net的画面标准功能,设计各种操作画面。信号数据显示由第1点的执行绪已经取入放入内部变量内,虽然以目前的设备及WinCE系统尚不足以取代目前的PLC、DCS等主流控制设备。
现在举例说明输出回路的故障类型及处理方法。
故障现象 |
故 障 原 因 |
处 理 方 法 |
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输出接点Off 时, 外接负荷 两端挂有高电压 |
负荷内部电路为半波整流形式 (负荷是电磁阀时往往发生这种现象) 电源极性为 ¬时,电源向 C充电, 极性为 时, C的充电电压和电源电压 之和加在二极管(D) 两端。 电压最大值可达到约 2Ö2 。
注) 这种情况下,对输出器件虽无影响, 但负荷内部二极管容易疲劳而性能下降, 最终可能由此引发事故。 |
负荷两端并联数十千欧或数百千欧电阻。
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无法关闭负荷
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并接于输出器件两端的浪涌吸收电路漏电流过大
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负荷两端并联数十千欧电阻, 或接同样阻抗的R-C旁路电路。 注) 输出配线过长时,有必要适当注意 漏电流的影响。 |
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