





催化裂化***辅助反应器改质技术/中国石油大学成功开发的催化裂化***辅助反应器改质技术,以常规催化裂化催化剂和常规催化裂化工艺为基础,依托原有催化裂化装置,增设了一个单独的提升管与湍动床层相组合的辅助反应器,利用这一单独的改质反应器对催化裂化***进行进一步改质,促进了需要的氢转移和异构化反应并***了不需要的裂化反应,
工业上提升管密度
琦昌科技是一家集科研、设计、生产、维修、销售催化裂化相关设备厂家,包括提升管反应器结构、外取热器、水封罐、翼阀等。
传统提升管反应器是稀相输送,但是现在也有密度较大的提升管,工业上提升管密度可以达到200 Kg/m3左右,至于是什么床,这取决于操作气速和催化剂循环量,操作气速为4-6M/s时,为快速床,8m/s以上为输送床。关于压力梯度,提升管底部压力梯度大,因为循环催化剂在提升管底部有一个加速区,也叫充分发展区,区域内颗粒浓集,压力梯度大,该区域主要在提升管底部或预提升段到喷嘴,在提升管喷嘴以上,压力梯度逐渐减小,但变化并不显著,主要原因是随着反应气体体积增加,床层密度降低。由于这两种结构形式的提升管反应器底部无缓冲空间,且预提升蒸汽直向上吹,对再生斜管下料口有阻遏作用,使再生斜管催化剂下料阻力加大,从而造成催化剂进入提升管反应器时下料不稳即产生压力波动,影响平稳操作。

两段提升管催化裂化成果
产品的革新都是在一个个理论的基础上,现有理论后时间证明。提升管反应器结构工业试验结果验证了理论分析及实验室研究结果,自2002年5月开工投产以来,装置运转状况良好、技术指标***,取得了重大突破性成果: (1)TSRFCC可大幅度提高原料的转化深度,同比加工能力增加20~30%; (2)显著改善产品分布,轻油收率提高2~3个百分点,液收率提高3~4个百 分点,干气和焦炭产率大大降低;对重油进料,要求迅速汽化、有尽可能高的汽化率,而且一与催化剂的接触均匀。 (3)产品质量得到明显改善,油烯烃含量下降20个百分点以上,柴油密度减 小、十六烷值提高,汽、柴油的硫含量都明显降低。
琦昌科技一家主要从事催化裂化设备及配件厂家,主要有喷嘴、翼阀、反应器、主风分布管等产品,坚持稳健发展及***行销策略,为客户提供各式优良产品服务。
