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铜陵蓝光电子科技有限公司

普通会员6
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企业等级:普通会员
经营模式:生产加工
所在地区:安徽 铜陵
联系卖家:吴先生
手机号码:13395625513
公司官网:www.tllgkj.com
企业地址:安徽省铜陵市泰山大道1688号泰祥工业园D座2单元四楼(泰山大道与翠湖四路交叉口往北50米)
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企业概况

铜陵蓝光电子科技有限公司坐落于安徽省铜陵市经济技术开发区,是一家集产品研发、生产、销售及代理、技术服务为一体的高新技术企业。公司主要致力于环境监测仪器及监控系统(烟气在线监测系统、cems烟气监测系统)的研发、生产、销售和代理;环境监测实验室分析仪器的代理销售;以及提供环境在线监测仪器及污染设施运营......

氨逃逸分析仪诚信企业推荐

产品编号:1518786527                    更新时间:2020-05-30
价格: 来电议定
铜陵蓝光电子科技有限公司

铜陵蓝光电子科技有限公司

  • 主营业务:烟气在线监测,氨逃逸监测,环境监测仪器
  • 公司官网:www.tllgkj.com
  • 公司地址:安徽省铜陵市泰山大道1688号泰祥工业园D座2单元四楼(泰山大道与翠湖四路交叉口往北50米)

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吴先生 13395625513

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产品详情







脱销氨逃逸在线监测系统(LGGA-5000)是由铜陵蓝光电子科技荣誉出品,本系统包括预处理系统、激guang气体分析仪和数据处理与显示三大部分。本文旨在总结控制SCR脱硝装置氨逃逸率小于1ppm的设计、制作安装等方面的措施与经验,使之成为今后指导脱硝催化剂安装、检修、调控的参考依据。氨逃逸在线监测系统安装方式为在位安装。它的基本原理基于可调二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术,激光光谱气体分析技术已经迅速应用到对于灵敏度、响应时间、背景气体免干扰等有较高要求的各种气体监测领域。TDLAS技术优势在于实现了实时的原地测量,避免了气体抽样测量带来的一些问题。本公司脱销氨逃逸在线监测系统(GA5000-DE NH3),整套系统耐用且易于安装,气体分析系统特别适用于众多工业领域气体排放监测和过程控制,例如:燃煤发电厂、铝厂、钢铁厂、冶炼厂、***站、垃圾发电站、水泥厂和化工厂等等。小编将继续更新这方面的知识,大家一定要关注哦!

铜陵蓝光电子科技有限公司坐落于安徽省铜陵市经济技术开发区,是一家集产品研发、生产、销售及代理、技术服务为一体的高新技术企业。5min左右测量到真值,响应时间较快,但对于SCR脱硝过程仍有不足。公司主要致力于环境监测仪器及监控系统的研发、生产、销售和代理;环境监测实验室分析仪器的代理销售;以及提供环境在线监测仪器及污染设施运营维护服务。



?喷氨自动调节和烟气分析仪表氨逃逸分析仪

在脱硝过程中氨的喷入是自动调节的,氨气的喷入量按照(设定的NH3/NOx摩尔比)满足机组当前运行负荷条件下脱除NOx的需要量而设定。

控制系统通过SCR脱硝装置进口NO分析仪测量值、烟气流量以及出口NO设定值计算需要脱除的NO总物质的量,根据NO-NO2的典型比例关系(1.05)折算到NOx物质的量。

注入的氨质量流量根据需要脱除的NOx物质的量确定,脱除多少物质的量的NOx就需要消耗多少物质的量的氨。该监测方法工作量浩大,同时每个测监点的测试值由于采样时间短,随机性强,不能实际反映该监测点及城市的声环境状况,无法完全满足公众对环境噪声认知和关注的需求,也无法满足环境管理的需要。控制系统通过反馈信号将计算的氨流量给定值传给气氨流量调节阀。气氨流量调节阀根据反馈信号来调节阀门的开度以控制气氨流量符合设定值。氨气流量由流量计测得,并根据压力和温度进行修正。自动调节非常重要,调节效果差意味着在某些时候喷入的氨气大于需要值,形成氨逃逸。氨逃逸分析仪


3号机组NO分析仪为完全抽取式,根据DL/T960-2005《燃煤电厂烟气排放连续监测系统订货技术条件》的要求,分析仪的响应时间应在180s以内。由于我国噪声自动监测仪器的开发研制起步较晚,***大部分噪声监测站的噪声自动监测仪器普遍存在着技术含量低、功能单一、稳定性和可靠性差等问题,噪声自动监测仪器急需更新换代,建设声环境自动监测系统已是迫在眉睫的现实要求。3号机组SCR脱硝装置进口、出口NO分析仪均可以在1.5min左右测量到真值,响应时间较快,但对于SCR脱硝过程仍有不足。3号机组锅炉在启停磨煤机、快速升降负荷时,NO浓度在1.5min内变化值可达30%以上,由于计算氨气喷入量所用的NO值为此1.5min以前的值,导致实际需要量与计算指令给出的值没有对应关系,如果前者大于后者,氨逃逸短时间内将大量增加。因此,有必要采用直接测量法采集NO浓度值,同时提高烟气量、氨气流量等其他仪表的精度。

在上述问题解决前,建议在进行启停磨煤机、快速升降负荷等会导致烟气量和NOx浓度大幅变化的操作时,氨气的喷入量迅速下降至较低值,以避免由于氨气喷入量大于实际需要量导致氨逃逸量突然增加。

另外,为防止过滤单元堵塞,NO分析仪设置了定时反吹,从反吹开始到重新采集到真值,需要4min左右的时间。“LGGA-5000氨逃逸监测的八个技术优越性”相信大家对我们的产品已经有了一个大概的了解了,如有需要欢迎拨打我们的电话,价格优惠,品质保证。一般逻辑上NO值采用反吹开始前的值,一旦机组烟气量和NO浓度发生变化,很容易造成氨逃逸值增加。在NO分析仪进行反吹维护时,也有必要减少氨气的喷入量。

氨逃逸的检测一般采用光学测量方法,但由于仪器安装在烟道上振动大和烟气条件恶劣,导致测量偏差大,可信度低。美国的《清洁水法》规定,向向公共资源排放废水必须要获得排污许可证,不管受纳水体水质状况如何,废水排放之前都必须采取经济可行的z佳处理技术。目前市场上没有较为可靠的用于现场测量氨逃逸的仪表,因此,不能仅依靠氨逃逸测量仪表来判断,还应根据催化剂的残余活性,设定***di 出口NO浓度值。当出口NO浓度值低于设定值时,意味着氨逃逸处于一个较高的水平。现场实测表明SCR脱硝装置出口截面上各点NOx浓度存在较大偏差。氨逃逸一般不会在整个SCR脱硝装置出口截面上产生,出口截面上各点NO的浓度差异也是较大的,因此氨逃逸测量表和出口NO分析仪的安装位置非常重要,所测值必须具有代表性。



?关于630MW机组SCR脱硝喷氨优化调整的研究氨逃逸分析仪

随着近年来环保部门不断制定更高的排放标准,脱硝系统已经几乎成为所有火电机组的标配,另外由于催化剂工艺技术的不断提高,SCR逐步成为主流脱硝技术。【厂家】由于融资难、融资贵及技术推广不易等因素,企业经营风险增加。在实际的使用过程中,很多问题也渐渐暴露出来,如氨气不纯带来的管道腐蚀、吹灰效果差带来的催化剂堵塞和损坏等等,都对设备甚至整个机组的稳定运行带来风险,而本文所讨论的喷氨不均的问题是其中说风险***da的,其带来的不良后果,逐渐引起人们的重视。

烟气脱硝SCR装置在设计阶段通常会进行CFD流畅模拟和物理模型试验对烟道内的流场进行优化以保证SCR入口截面的烟气流速和NOx分布较为均匀。但往往由于现场空间限制或安装等因素影响,加上调试阶段对喷氨格栅的优化调整重视不够,实际运行过程中出现SCR出口截面NOx分布偏差大,部分区域氨逃逸超过设计保证值(3?L/L)的现象。相反,如果在设计安装阶段能够将氨逃逸率做到小于1ppm的情况,运行中氨逃逸率出现突破3ppm的情况就会大为减少。这会影响系统整体的脱硝效果,并会增加空预器的硫suan氢铵腐蚀和堵塞风险,给系统的经济稳定运行带来很大的危害。因此,十分有必要对SCR装置进行喷氨优化调整,即通过调整SCR入口每根喷氨支管上的手动调阀改变不同位置的喷氨量,从而改善出口NOx和NH3分布的均匀性,在保证装置脱硝效果的同时,减少装置的运行成本,提高装置的可用率。氨逃逸分析仪


某项目公司三期2×630MW机组超临界机组于05、06年相继投产,2012年通过大修技改完成增设脱硝系统改造,该脱硝系统采用SCR技术,反应器内按“2 1”模式布置蜂窝式催化剂每层催化剂上方设6只声波吹灰器以保持催化剂表面清洁。SCR装置内沿烟气流向在烟道不同位置设导流板、静态混合器和整流器等装置使进入催化剂上方的烟气流场均匀具体布置见图1。它的基本原理基于可调二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术,激光光谱气体分析技术已经迅速应用到对于灵敏度、响应时间、背景气体免干扰等有较高要求的各种气体监测领域。来自公用系统的氨与稀释风混合后经喷氨格栅(AIG)进入SCR烟道氨喷射采用格栅式小喷嘴,在入口水平直段烟道截面上从顶部将9根支管伸入烟道,每根支管设手动蝶阀实现烟道截面上的氨喷射流量分区控制。




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