






一、试机前的准备工作:
1.检查燃气管路外观是否良好无损伤及干净通畅,按所需使用管线检查相关阀门是否已开启或处于正确状态下;管路及接头法兰等有无松动、***现象,现场闻嗅无添加臭味;油炉及空分站周围无动火作业及明火,如有必须予以隔离或清除。 2.查看燃气压力处于正常,燃气柜调压后压力0.03~0.05MP。 3.从燃气进气阀前排空阀放气排空1~2分钟,确保管路中无混合空气,长时间未使用应适当延长排空时间。●采用伺服电动机来进行一、二段空气流量调节,并且当燃烧器停止运行时,风门关闭以减少炉内热量损失。 4. 检查燃气管线静电片安装到位无缺损松脱,静电接地极接地可靠。 5. 导热油泵处于启动状态,且压力、流量正常。
二、燃烧器燃烧机相关部分的检查:
1.燃烧机的外观是否良好无损伤,燃烧头是否安装牢固并调整好。 2.手动启动鼓风机查看风机电机旋转方向是否正确,油炉风道、烟道有无明显漏风(烟)情况。 3.外部的电路联接应符合电器安装要求,将燃烧器控制柜电源送电,程控器等部件接插牢固无松动;若需远程控制则应检查远程控制柜转换按钮调至“DCS”位置,其余按钮不动;检查触摸屏中各报警参数处于正确设定值,“导热油超温、流量低、压差低”的停炉参数处于连锁状态。目前,北京专门针对燃气锅炉研发的全预混低氮燃烧技术成功试点,氮氧化物排放浓度可降至20毫克/立方米左右,比普通燃气锅炉减少约九成。 4.对燃烧机进行冷态程序模拟(需电仪配合操作),观察运行中程序控制器走位是否正确,各部件动作及离子棒探测是否正常。特别需要注意的是:在对进气电磁阀进行调试时必须关闭手动进气阀且高压线包处于断电状态。
三、燃烧器的运行:
1.检查: 再次确认外部燃气是否到位,管路是否通畅,外部电源控制是否到位放空阀已经关闭;注意:任何人员在点炉过程中严禁位于油炉顶部及附近。 2.启动(分为现场操作和远程操作) 现场操作:远程控制柜转换旋钮处于“PLC”位置,火力调节档(BURNER MANUAL SWITCH)位处于“1”—小火位置。开始启动——旋转燃烧器控制柜“启动停止”按钮(AUXILIARY SWITCH)到“运行”后,燃烧器控制柜“点火准备”灯亮,远程控制柜“燃烧器准备”灯亮,比例调节仪(MODULATOR)上电,程控器运行,鼓风机启动,上述两灯灭,预吹扫开始,进口风压调至5~10mbar、风量约5800~6200m3/h之间,且预吹扫时间不少于30s。 远程操作:远程控制柜转换旋钮处于“DCS”位置,燃烧机控制柜“启动停止”按钮(AUXILIARY SWITCH)调至“运行” 档位,火力调节档(BURNER MANUAL SWITCH)位处于“3”—自动位置。开始启动——装置操作间油炉画面屏幕上点按“启动”键,现场程控器运行,鼓风机启动后上述两灯灭,预吹扫开始。 3.点火 进入点火程序,低氮燃烧机风门缓慢关小风量至约2500~2800m3/h,吹扫完毕,点火程序启动,高压线包送电,产生电火花,小火进气阀开启,小火着,燃烧机控制柜“运行指示灯”(BURNER OPERATION)亮, 远程控制柜“燃烧器运行”灯亮,屏幕显示火焰,点火成功。 现场操作时若处于“自动”档位,则程控器会根据油温对主进气阀自动调节;远程操作时操作人员根据工艺要求自行调节屏幕上“增加”、“减小”键调节燃气流量。此时应注意观察是否持续稳定。 4.调试 调试初期首先把燃烧机的负荷调至小火(“1”档),观察火焰燃烧情况,再调至大火(“2”档)荷运行,根据火焰燃烧情况对供气电磁阀或者风门进行适当调整直至达到燃烧状态(燃烧火焰呈淡蓝色)。注意在调试过程中应循序渐进,逐步调节,避免幅度过大,产生***。大量实验结果表明,燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO,平均约占95%,而NO2仅占5%左右。试调结束后,任何人不得再随意调整,以免发生事故。 5.停机 运行调试结束后按下停机按钮,停机程序启动,进气阀立即切断,风
机启动,后吹扫开始。 6.收尾:程序全部停止后,关进气阀,切断电源。长时间停炉时应将燃气总阀关闭,并排空管路内余气。
氮氧化物是形成PM2.5、O3的重要前驱体,而PM2.5、O3是大气环境空气质量的重要组成部分。根据高新区空气污染物现状情况,降低氮氧化物排放总量是改善高新区环境空气质量的有效手段。经调研,目前燃气锅炉行业氮氧化物减排潜力较大,且国内北京、天津等地已开展燃气锅炉低氮燃烧改造工作,技术成熟、经验***,高新区燃气锅炉低氮改造势在必行。3锅炉内部燃烧环境变坏,配煤、配风、稳燃性变低因采用低温、低氧燃烧,炉膛温度下降,在低温缺氧的环境下煤粉就会推迟着火,而且燃为灰烬的能力也会变弱,锅炉内的燃烧环境和改造之前比变差。
据悉,高新区对辖区涉氮氧化物排放行业进行梳理,开展多轮次燃气锅炉使用情况摸底排查工作,并通过学习北京、天津等地的***成熟经验,结合高新区实际,制定了《淄博高新区2018年度燃气锅炉低氮燃烧改造工作方案》,明确好工作目标、改造范围、时间安排、资金补助政策等工作,确保低氮改造工作***率推进,走在前列。7月初,高新区环保局***全区化工、食品、学校、卫生机构等行业的涉燃气锅炉低氮燃烧改造企业,召开2018年度燃气锅炉低氮燃烧改造工作会议,对燃气锅炉低氮燃烧改造工作进行了动员部署,落实排污单位主体责任,转变观念,强化意识。此外,申请财政资金支持,号召各企业,结合企业实际情况,多种措施寻找、考察国内外***燃气锅炉低氮燃烧改造厂家,有序开展燃气锅炉低氮燃烧改造的前期工作。1增加灰和炉渣可燃物,导致炉效降低改造低氮燃烧器后,NO的产生量降低很多,但是在使用同一种煤种时,飞灰可燃物升幅也较大。待改造完成后,辖区燃气锅炉使用单位将在达标排放的基础上,进一步降低氮氧化物排放浓度,达到30毫克/立方米的国内***低标准。
截至8月底,高新区已有超半数企业签订燃气锅炉低氮燃烧改造合同,其余企业处于招标、合同签订等阶段,预计可在规定时间内完成燃气锅炉低氮燃烧改造工作。
比较传统锅炉厂,锅炉厂只生产锅炉本体,而燃烧器均为外配;在实际燃烧装置中反应达到化学平衡时,[NO2]/[NO]比例很小,即NO转变为NO2很少,可以忽略。特别是在***强制性要求锅炉低氮排放要求情况下,外配的低氮燃烧器基本上被国外品牌垄断,除锅炉适配性的问题外,还有就是燃烧器的价格非常之高,是普通燃烧器的3-5倍,给用户造成非常重的经济负担。
而一体式低氮燃烧器技术让客户***成本降低了不少,这样低氮燃烧器已经是锅炉整体的一部分,适配性非常好,而且价格也降低了不少,稳定性更好。
低氮燃烧器技术
研发的低氮燃烧器,在燃烧时通过降低火焰温度、过剩空气系数和氧气浓度等,来控制氮氧化物(NOx)的产生量,增大燃烧效率。安装低氮燃烧器可降低大气污染排放和减少燃料使用量,实现减少温室气体排放的目的