








虽然不能起自动定心作用,因配合间隙在0.005~0.01mm,而配合长度达90mm。当3个螺钉夹紧力不一致时,主轴套外表面会和工艺套内表面相接触,从而保证内孔对外圆基准面A的跳动精度在0.02mm以内,从而满足加工要求。采用工艺套加工前,每加工一件主轴套所需时间大约10min,经工艺改进后大约只需3min,生产效率提高了3倍多。数控车床加工厂家订做服务***。

机身整体坐落在4主动式隔振气垫上,形成动力学3支撑,可随着加工中改变自动调水平;隔振气垫下的机床地基设计成具有横向隔离的重力型减振形式;机床及工件刀具加工点设计在接近支持平面的位置,以化床身姿态变化扰动影响。机床主轴、导轨均采用液浮静承,并根据工作状态,主轴采用低阻尼,导轨采用高阻尼油;Z垂直导轨托板设计成无干涉气浮重力平衡机构。数控车床加工厂家订做服务***。

分析认为,故障原因有两点,一是机械反向间隙较大;二是X轴电机工作异常。利用FANUC系统的参数功能,对电机进行调试。首先对存在的间隙进行了补偿;调整伺服增益参数及N脉冲***功能参数,X轴电机的抖动消除,机床加工精度***正常。一台TH61140镗铣床加工中心,数控系统为FANUC18i,全闭环控制方式。加工过程中,发现该机床Y轴精度异常,精度误差在0.006mm左右,误差可达到1.400mm.检查中,机床已经按照要求设置了G54工件坐标系。在MDI方式下,以G54坐标系运行一段程序即“G90G54Y80F100;M30;”,待机床运行结束后显示器上显示的机械坐标值为“-1046.605”,记录下该值。然后在手动方式下,将机床Y轴点动到其他任意位置,再次在MDI方式下执行上面的语句,待机床停止后,发现此时机床机械坐标数显值为“-1046.992”,同次执行后的数显示值相比相差了0.387mm.按照同样的方法,将Y轴点动到不同的位置,反复执行该语句,数显的示值不定。数控车床加工厂家订做服务***。
