








长轴高温马达的特点和构成原理长轴高温马达的特点: 1.采用铝合金外观设计,造型美观,各种安装方式,规格齐全,服务周到!2.马达选用轴承日本NSK,特种轴承润滑脂,噪音低,振动小。 3.采用高科技设计,降低马达的电磁负荷,提高马达的功率。 4.马达采用高温绝缘材料,保证马达在高温环境下安全运行,不老化,不烧坏。5.采用***的热力学分析方法,结构设计. 6.规格齐全:60W,90W,120W,180W,300W ,450W ,750W,1500W
长轴高温马达为您讲解回流焊工艺
长轴高温马达为您讲解回流焊工艺1、回流焊流程介绍 回流焊加工的为表面贴装的板,其流程比较复杂,可分为两种:单面贴装、双面贴装. A,单面贴装:预涂锡膏 → 贴片(分为手工贴装和机器自动贴装) → 回流焊 → 检查及电测试. B,双面贴装:A面预涂锡膏 → 贴片(分为手工贴装和机器自动贴装) → 回流焊 →B面预涂锡膏 →贴片(分为手工贴装和机器自动贴装)→ 回流焊 → 检查及电测试. 2、PCB质量对回流焊工艺的影响 3、焊盘镀层厚度不够,导致焊接不良. 需贴装元件的焊盘表面镀层厚度不够,如锡厚不够,将导致高温下熔融时锡不够,元件与焊盘不能很好地焊接.对于焊盘表面锡厚我们的经验是应>100μ"".4、焊盘表面脏,造成锡层不浸润. 板面清洗不干净,如金板未过清洗线等,长轴高温马达,将造成焊盘表面杂质残留.焊接不良. 5、湿膜偏位上焊盘,引起焊接不良. 湿膜偏位上需贴装元件的焊盘,也将引起焊接不良. 6、焊盘残缺,引起元件焊不上或焊不牢. 7、BGA焊盘显影不净,有湿膜或杂质残留,引起贴装时不上锡而发生虚焊. 8、BGA处塞孔突出,造成BGA元件与焊盘接触不充分,易开路. 9、BGA处阻焊套得过大,导致焊盘连接的线路露铜,BGA贴片的发生短路. 10、***孔与图形间距不符合要求,高温长轴马达,造成印锡膏偏位而短路. 11、IC脚较密的IC焊盘间绿油桥断,造成印锡膏不良而短路. 12、IC旁的过孔塞孔突出,引起IC贴装不上. 13、单元之间的孔断裂,无法印锡膏. 14、钻错打叉板对应的识别光点,自动贴件时贴错,造成浪费. 15、NPTH孔二次钻,引起***孔偏差较大,导致印锡膏偏. 16、光点(IC或BGA旁),需平整、哑光、无缺口.否则机器无法顺利识别,不能自动贴件.
汽轮长轴高温马达开车使用前步骤(1)准备好转速表、振动表、听音器、压力表、温度计和记录纸(2)检査油箱油位,要求达到规定标准且无积水。扳动转子 后,卸掉盘车器,吸力调节改手动。(3)打开下列各处疏水器及阀门:中压汽管、汽液分离器、背 压汽管道、车室、汽箱、调速器、冷却水总门、卫带汽门、油冷却器和 水出人口阀门。(4)关闭下列各处阀门:手动主汽门、总汽门、背压排汽门、油 压主汽门、透平油汽门、1号及2号调速汽门、鼓风机排液管及鼓 风机煤气出入口开闭器。危急切断器应在停车位置,变速器处在 零位置。(5)长轴高温马达前后水封水位符合要求。(6)开启电油泵,高温马达,检查油压系统,应达到各处不漏油,油压、伺 服油压及轴承油压符合技术规定,油箱油位下降情况良好,回油 正常。(7)调速器试验:接通危急切断器,提起1号或2号调速汽 门.切断危急切断器重复几次,确认调速汽门灵活,关闭调速汽门。(8)油压主汽门试验:将油压主汽门开1~2扣,接通危急切 断器.赶净空气,切断危急切断器,关闭油压主汽门。接通危急切 断器,将油压主汽门缓慢幵到头,再切断危急切断器,油压主汽门 下降灵活迅速,关闭油压主汽门。(9)暖机。稍开手动主汽门,保持汽压为0.1—0.3mpa由 手动主汽门暧至油压主汽门,约15min后,缓慢开启手动主汽门, 至所需要的蒸汽压力。当长轴高温马达机体温度达40-70℃时,放净机 内液体后,关闭放液管,全开煤气人门阀门。(10)接通危急切断器,全开油压主汽门,到暖气箱温度上升 180℃以上:确认主汽压力和温度符合技术规定。(11)将煤气人口阀开到吸力下降0.1—0.2kpa后关闭。(12)开背压汽调节阀交通阀门,使背压汽压力在0.20-0.25mpa。(13)提起调速汽门,转速保持在300 ~500r/min进行低速.