




以大庆近4万口抽油机井为例,系统效率低,低产井系统效率不到10%,平均20-25%,游梁式抽油机年耗电达30-40亿千瓦时、系统设备重量大,在用钢铁约60万吨、费用高(仅一次***达50亿元)。存在的主要问题是能量传递环节多、功能单一、能耗大,性能价格比低等,常规柱塞泵存在摩阻大、漏失大、寿命短、效率低等问题;常规盘根盒主要存在易发生井口漏失,密封摩擦能耗较大,维护频繁等,该系统能耗大、存在污染。国内外能源企业在生产能源的同时,也在消耗大量的能源,产生污染,不符合***能源要求。采用简练机身,***da限度的利用空间位置,突破了常规抽油机***da冲程和***di冲次的局限,***da冲程可达8米、***di冲次0。因此,研制小型化、多功能、节能降耗、环保、安全、gaoi效采油设备将符合社会发展的潮流,同时会为能源工业做出巨大的贡献。
调整曲柄平衡:
(1)、停抽油机,曲柄停在水平位置上(为操作方便,一般允许与水平方向成15○
角),刹紧刹车并挂上刹车安全锁块。 (2)、卸松平衡块螺栓(注意不要卸掉,能移动平衡块即可)。 (3)、调整平衡块到预***置。移动时要慢慢地摇晃,用撬棍向前撬或用摇把平衡地向前、向后移动平衡块,防止平衡块脱落。目前现场仍有下列方法作为初步判别,出现异常,用电力分析仪测量并按上述准则进行进一步的调整。 (4)、拧紧固定螺栓。 (5)、松开刹车并摘除刹车安全锁块,启动抽油机;测电机电流,并注意观察平衡块有无松动现象。
