




随着计算机互联网技术及嵌入式计算机等技术的发展,工业中的控制技术也逐渐转向人性化、智能化、远程操作化等。同样,高低温恒温恒湿试验箱,恒温恒湿试验箱等设备的系统控制、参数调节等也已转向了该趋势。
就以恒温恒湿试验箱上使用的仪表为例,从以微型计算机为主体,代替传统仪表的常规电子线路,成为新一代具有某种智能的灵巧仪表。此种仪表主要从模拟和逻辑电路的设计已转向微机控制的智能设计,传统的仪表主要由单元电路实现的,而在以单片机(或称嵌入式系统)为主体的仪表中,则可进行软件编程、特殊功能模块、简化人机交互、远程操作等智能功能,且功能扩展容易,可真正能称上为智能化仪表。
高低温试验箱压缩机排气量不足怎样解决?
进气滤清器故障:进气滤清器出现故障容易导致积垢出现堵塞,这会使排气量减少,而且吸气管太长、管径太小会使吸气阻力增大影响了气量,所以要定期清洗滤清器。 填料函不严:填料函不严会造成漏气现象使气量降低,产生的原因有本身制造时不合要求,亦有可能是由于在安装时活塞杆与填料函中心对中不好,产生磨损、拉伤等造成漏气,一般在填料函处加注润滑油,高低温试验箱专用冷水机,它能起到润滑、密封、冷却的作用。 吸、排气阀故障:气阀的阀座与阀片间掉入金属碎片或其它杂物,导致关闭不严,形成漏气。这不仅影响排气量,而且还影响间级压力和温度的变化,这种问题的出现可能是由于一是制造质量问题,如阀片翘曲等,第二是由于阀座与阀片磨损严重而形成漏气,还有气阀弹力不匹配亦会影响高低温试验箱压缩机气量。 气阀的压紧力不当:压紧力小,则要漏气,当然太紧也不行,黔江区高低温试验箱,会使阀罩变形、损坏,一般压紧力可用下式计算:p=kπ/4 D2P2,D为阀腔直径,P2为气体压力,K为大于1的值,一般取1.5~2.5,低压时K=1.5~2.0,高压时K=1.5~2.5.这样取K,实践证明是好的。 气缸、活塞、活塞环故障:气缸、活塞、活塞环若出现磨损严重、超差、使有关间隙增大,泄漏量增大,从而影响到了排气量。属于正常磨损时,需及时更换易损件,如活塞环等。属于安装不正确,间隙留得不合适时,应按图纸给予纠正。
经常有客户会遇到恒温恒湿不制冷的状况,下面列举几条原因,供广大新老客户参考。
原因一:
1.由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。
2.电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。
3.用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏。
原因二:
1.未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。
2.一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23***,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,高低温温度冲击试验箱,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,
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