




a. 采用***的电液控制系统
关断门采用***的电液就地控制系统,操作灵活简便,运行可靠。液压系统不漏油,工作压力高,动作迅速。关断门采用电动联锁控制,即根据各门体预设工作顺序操作控制箱,使关断门正常启闭,若操作有误,则电气不予回应。
b.关断门油缸加机械回止锁
液压关断门采用液压锁和机械止回锁双重保护, 可避免因液压系统泄油等液压故障而使关断门打开,确保关断门关断检修时安全可靠。
c.侧门互扣式结构
液压关断门采用内外侧门互扣结构,此结构设计使门与门之间无缝隙,保证关断门关闭严密,有效减少锅炉漏风率,保证锅炉燃烧的稳定性,提高锅炉燃烧效率。
d.关断门内衬耐磨蚀隔热层
关断门内衬耐火、耐磨蚀混凝土,使用寿命长,不易受热变形,裙板间间隙小,密封好
输料系统的除尘问题,皮带转运槽部位的除尘器风量裕量要大,可参照输煤皮带的除尘选用。布袋除尘器积尘斗下部的新型卸料器及卸料管径设置合理,防止粉尘堵塞,同时可在积尘斗内设置压缩空气松动风。皮带机导料槽两端的挡帘,可以设置为两级式,减少粉尘飞出。
在燃料离开后一段输送皮带进入炉前料仓前,可以加一道散料的板,让燃料下落冲击到斜板上,形成分散状的瀑布流,洒落到料仓内。
经过中转料仓一螺旋取料机一螺旋输送 机一螺旋分配机一螺旋给料机及给料管将燃料送入锅炉燃烧。在此系统中,由于生 物燃料长短不一,且流动性差,每一个转换点,都是一个堵塞点,经常造成堵塞,既 需要人工进行繁重的清理工作,湖州生物质锅炉炉前给料装置,又影响发电负荷,还造成很大的能源浪费,以装机容量30MW机组为例,每年螺旋输送机的动力浪费达100万度电。每年因堵塞造成的机组少发电近千万度电。且每年的维护费用高达50多万元。
