







造成故障的原因解析
1:当润滑油内出现杂质未能及时过滤时会发生堵塞节流器的故障,一旦流进主轴或静压l轴承间时,会直接造成主轴拉毛或与轴承咬死的问题
2:供油系统安全***装置设置不合理不科学,一旦发生突然断电的情况,主轴的电动机以及落地车床供油系统的电动机都会停止运转,与此同时,液压泵起不到供油的作用,但落地车床主轴依然在做惯性转到动作,从而造成损伤故障。
3:当落地车床静压l轴承一端腔有漏油问题时,压力会随之降低,从而造成主轴偏向,主轴一里偏向,会直接导致主轴与轴承摩擦力加大,从而导致磨损问题以至咬死。

该装置结构简单、使用方便,需要加工时,通过安装螺钉和***销将其固定在刀架前端,用锁紧螺钉将刀座锁紧,然后固定好快换刀头,即可对刀进行加工。次安装时需调整刀具中心,使其与机床中心高平齐,确定把合螺纹孔和销孔位置,第二次使用时对应螺钉孔进行安装,将销子固定好即可。根据多方咨询,我们选用直线导轨磨床,选用其优点是:它可以以导轨底面为基准同时加工导轨两侧磨损区域,这样既保证了两导轨面与基准面的平行度,又保证了两导轨面的平面度。
加工完毕后, 将刀架移动到安全位置,松开安装螺钉和***销,通过吊环螺钉整体进行起吊,即可拆下该装置。

刀盘***鼠盘修复
盘针对前面所测量的刀盘***鼠盘测量结果结合实际工作尺寸比对,两齿盘啮合时,两啮合端面应有一定的间隙尺寸进行加工,确保啮合时侧***无间隙。
项目价值及总结
通过此次切削运动滑台总成的分解修理,采用新技术、新材料***镶条与滑台、导轨的配合精度,确保了日本TU30数控车的完好,提高了设备耐磨、减磨性能。提升了曲轴的加工精度,提高了机床的加工效率。滑台与导轨底面间的压板配合修复一般情况下,数控车的数控刀架采用正向切削,滑台的主受力面在导轨的上表面,而导轨的上表面比较宽大是压板面的2-3倍,对压板的技术要求可以低些。经过经一年多的使用,该设备还没有出现大修前的故障现象,所加工曲轴尺寸稳定,没有再出现超差报废现象。

为保证设备的正常工作性能,气源压缩空气的如果达不到气源要求,应在机床钱进气前增加一套气源进化装置(除湿、除油和过滤)。
在没有加工任务时,数控机床也要定期通电,是每周通电1-2次,每次空运行1小时左右,以利用机床本身的发热量来降低机内的湿度,使电子元件不致受潮,同时也能及时发现有无电池报警发生,以防止系统软件、参数的丢失。
全功能数控车床可来图分析和打样,车间设备配套及人员配套,为客户解决如材料供应,表面的质量处理和有关技术条件等提供信息,因客户加工需求不同,后定价根据实际情况而定。
