空预热器着火处理
空预器的着火常起源于中间层下部和冷端传热元件。从局部面积着火到大面积燃烧需要较长时间,通常需1~2h,有时更长。为了减少损失,就尽快判断是否着火。通常从空预器端点温度着手,有时通过空预器空气出口入的观察孔观测是否着火,如发现着火应立即关闭观察孔,着火严重时有烟气泄漏或明显辐射,烟囱冒黑烟。
当发现空预器已着火,应立即手动MFT,停止引风机运行,隔离空预器,关闭空预器进、出口挡板。空预器保持转动,消防水和多喷咀清洗水管路立即投入灭火,同时打开烟风道上的排水口。经验表明,用泡沫、化学物或蒸汽来闷熄火焰效果均不好,此时保证消防水量很关键。空预器着火后能打开入孔,防止空气进入助燃。万不得已时,如消防水和清洗水管道故障而没有水投入,可以打开入孔,用电厂消防水灭火。注意灭火一定要彻底,并认真检查决不留后患。






空预器起火(二次点燃)
1、状况
a.空预器进、出入口烟温高,排烟系统温度上升,烟压出现异常,氧浓度缩小;空预器火灾事故检测设备警报。
b.空预器电流量晃动大,滚动轴承、机壳温度上升,比较严重时产生卡滞。热一次、二次风温高。
c.炉内工作压力起伏,离心风机动叶全自动放大,离心风机电流量升高。
d.再热器侧产生再点燃时,再热汽温异常地上升,SAH安装,隔板全自动调小;受热面侧产生再点燃时,屏过入口汽温高,一级洒水量扩大。
2、缘故
a.加热炉起动(停止运营)全过程中,煤、油混燃時间过长,SAH厂家,使尾端遇热面、空预器波形板囤积然料。
b.加热炉汽柴油期内加油枪做雾化欠佳。
c.加热炉低负载运作時间太长,使尾端排烟道内囤积物。
d.粉煤过粗或点燃调节不善,使未燃烬的粉煤进到加热炉尾端排烟道。
e.吹灰器常见故障,长期性投用异常。
3、解决:
a.空预器入口过剩空气系数异常上升时,应剖析缘故并采取有效调节对策,另外对排烟道及空预器遇热面开展排灰。
b.经解决失效使空预器出入口过剩空气系数升高至250℃时,报告值长,按应急锅炉吹管解决。
c.锅炉吹管后,SAH用途,停引、通风机,炉内禁止自然通风,严实关掉起火侧风烟隔板。
d.资金投入相对吹灰器开展救火。
e.空预器点燃比较严重时,资金投入水清洗开展救火,救火期内,维持空预器运行,禁止开启空预器人孔门观查。
f.确定起火已灭掉,接值长指令后,开展自然通风、吹扫,提前准备修复。
堆积在容克式空预器遇热表面的积尘,用排灰设备不可以消除时,务必清理遇热面。空预器配有移动式清洗水管,SAH,一根布局在热端入口处,一根布局在冷端出入口。清洗水管的喷头规格和安裝部位要确保使清理水匀称地遍布在遇热表面。
空预器的水清理应在发电机组锅炉吹管时开展,那样可周期性地看着查验遇热面,便于明确清理的实际效果和何时清理整洁。

如何不让预热器结皮
由于结皮影响系统的通风,使阻力增加,这不但使能耗上升,而且结皮严重造成堵塞时,有时停窑处理,影响水泥产质量。不让结皮的措施如下:
1、减少使用高硫和高氯的原料。
2、如有过量的硫和氯,建议丢弃一部分窑灰。
3、采用旁路放风系统,回转窑窑尾高温烟气在预热器前从“旁路”中分离出一部分,与冷风混合,使以气相形态存在的“挥发物”冷凝在飞灰上,由收尘器将此飞灰收捕下来排出窑系统。通过“旁路”排出的窑灰,不应再回到窑内。由于“旁路”系统***大及“旁路”系统对窑的能耗、料耗的影响,通常应该控制“旁路”废气量,一般放风量为3%~10%。
4、不要使用高灰分及灰分熔点低的煤。
5、采用耐火材料,即在容易结皮的部位使用抗结皮的耐火材料。这些新型耐火材料有:含ZrO2的耐火材料。解决结皮堵塞的新发展是采用含ZrO2的耐火材料。当含ZrO2的耐火材料遇碱时,在其表面形成玻璃层,此玻璃层通过吸收窑衬材料变得越来越粘,然后凝固,覆盖窑衬表面,这样就可以不让碱的进一步渗入及结皮的粘附力减小,而且通常由于自身重量,结皮自行脱落。含石墨的耐火材料。

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