为了更好地消化吸收、优化冷轧各连续生产线的控制系统,静电喷涂电气自动化施工,以彩涂生产线控制系统优化为例,概述了彩涂线电气传动系统的配置和全线协调运转模式。简要介绍了开卷机、卷取机、张力辊、活套等主要传动设备的控制原理及运行方式。控制系统优化后,生产线运行精度得到了进一步提高,尤其是固化炉内带钢垂度,在出入口的活套充放套、缝合缝过涂机时几乎不波动,静电喷涂电气自动化设计,产品成材率提高了5%,极大提高了生产效益,同时也为同行提供了可借鉴的技术资料。
静电喷涂电气自动化
可靠的设备
3.3.1缝合机
缝合机是新日铁整体供货的设备,液压驱动,采用“Z”型冲模,静电喷涂电气自动化,带钢头部和尾部缝合之后建立张力时自动锁紧,牢固可靠,由于缝合工序简单人工操作少,使其效率大为提高。缝合的同时在带钢上冲出中25mm的缝合缝探测孔,为下一步自动控制提供信号探测点
3.3.2涂机
彩涂线的四套涂机全部为整体引进设备,是新日铁专利技术产品,设备精度高,涂层厚度精度可控制在10%之内。调节准确,在涂敷辊和汲料辊之间安装了测量工具“磁尺”,可精准的调节涂敷辊与汲料辊之间的辊缝从而调整涂膜厚度。各辊传动采用VVVF马达,能准确的控制各辊的转速,并且使传动更加平稳。经检测产品的实物质量表明,漆膜厚度均匀,表面光滑,各项指标均达到日标水平
开卷段:应根据工艺流程,对准备的涂敷卷材进行外观和表面检查,根据基板规格,静电喷涂电气自动化升级,设定入口段张力值,对预涂基板做好各项记录(编号、毛重、净重厚度、宽度、出厂日期),准备上机,用天车将料吊到V型支架上,注意开卷方向,起动液压站,点动上料小车,根据板材规格上机,涨开缩缸,抬起辅助支撑小车退回原地,将板头送至夹送辊,夹紧送到剪切机到铆接机,待铆接好基板后做好起车前的准备,当起车后,时刻检查板面质量,并及时通知下道工序,做好本段各项记录
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