
外取热器启用
引高温催化剂入外取热器,滑阀根据温升情况确定开度。汽包升温升压过程中的操作。外取热器热源投用后,取热系统开始一升压,升压应缓慢、控制汽包饱和水温度上升速度不超过50℃/小时,在系统降ya后的热态重新升压,可根据实际情况,加快升压速度。
汽包达到0.1~0.2MPA时应对照冲洗,校对就地水位计和盘口水位调节仪表,关闭汽包放空阀,引过热蒸汽进入后部系统控制。






外取热器应用情况分析
外取热器在再生器外面,催化剂从再生器密相床引出来进入外取热器,加热给水,使水汽化后将热量带走,催化剂冷却后回到再生器
用非净化风作为流化风。外取热器设计方案中设有增压机,自主风机出口取部分主风增压后为外取热器提供流化风,但实际生产中,外取热器投用后,装置加工量提高,对重组分原料的适应能力也提高,生焦量增大,烧焦耗氧量增加,主风机供风量不能同时满足再生烧焦与外取热流化风的需求。
当发生外取热器炉管泄漏时候应该怎么应对,跟着琦昌厂家来看一下之前发生在海南的一个案例,通过案例我们来分析一下:
海南催化裂化装置外取热器A炉管泄漏发生于2012年8月20日,在20:03至20:06的较短时间内,当班操作员发现一再催化剂藏量由52%迅速上升至62%、二再催化剂藏量由44%下降至34%、外取热催化剂藏量由25%下降至11%、外取热A上水量由83t/h增加至102t/h但发汽量由82t/h下降至61t/h,并且锅炉岗位发现给水压力由5.88MPa下降至5.77MPa等一系列异常的操作参数变化,初步判断为外取热管束发生了泄漏所致。当班操作员立即汇报运行部、机动部和HSE部等相关上级部门,单元会同各相关部门***根据操作条件确认为外取热A管束发生泄漏。单元安排逐步降低外取热A的负荷,关小外取热下滑阀并降低流化风量,至22:00操作参数逐步稳定后发现泄漏量为11t/h。由于泄漏点位于外取热器内部无法在线处理,因此只能采取将泄漏管束切除的方法处理。单元***力量现场做了确认每一组管束上水管和排气、
的对应以及现场检查压力表的校验等工作。为了避免在切除管束查漏过程中造成管束的干烧损坏管束(材质为20g,耐温上限为480℃),因此逐步将外取热A切出,但为避免外取热温度过低造成催化剂和泥,外取热A下滑阀开度保持在15%左右,提高流化风量维持外取热A的较低藏量(11%),逐步降温。、

