




支座托换施工方案优化考虑到废钢厂房的大面积堆载经过 10 多年后沉降已经稳定 ,柱顶水平约束应力通过 A 列、C 列二列边柱的支座托换后 ,应力已经得到释放。而且 B 列柱(中柱) 处支座托换时支撑胎架施工复杂及工期等原因(按施工***设计工期 40 天 ,实际本次停产检修时间 15 天) 。优化方案为 :仅对 A、C 列柱 (边柱) 支座共计 30 个柱支座的更换。B 列柱 (中柱) 处支座不作托换。此外 ,托换为焊接球后直径加大 ,边柱支座上的原斜杆可以切割后利旧 ,节约费用。
支座托换完成后巡视监测按计划厂房停产时间为 8 月 10 日至 24 日 ,网架结构支座托换从 11 日开始 ,到 23 日完成 ,在加固时对一根断裂杆件实施了*** ,跨中一根弯曲的杆件进行更换。实际加固时间为 13 天。满足了结构加固不影响生产的要求。
网架结构支座托换完成后 ,定期对网架进行巡视监测 :在废钢跨生产使用的第yi个月 ,每周一次对废钢跨网架进行观测 ,抗震球铰钢支座,检测内容为 :杆件变形 ,球节点处杆件连接、支座位移 ;一个月后延长为每月进行一次检测并纪录 ;在此过程中若发现异常情况 ,应立即上报主管部门处理解决。
网架结构现状及加固方案该厂房网架屋盖从 2000 年起陆续发现支座处下弦杆高强螺栓被剪断的情况 ,LQZ抗震球铰钢支座,至 2010 年 12 月共发生 22 根杆件端部的高强螺栓被剪断 ,KLQZ抗震球铰钢支座,一根杆件弯曲 ,边柱 A 轴线、C 轴线处支座底板均与水平面呈明显规律性向外侧倾斜。期间由原施工单位进行了三次***性修理。
为xiao除了该重大隐患 ,我们多次***马院、省工业设计院、东南网架、大地网架、浙江众安加固公司等单位的技术***进行现场勘察、研讨 , 分析原因。认为原设计球铰支座对下部支承变形要求较高 ,螺栓球节点整体抗剪和抗转动刚度较差 ;而废钢厂房的大面积堆载造成厂房柱顶有一定的位移量 ,行车重级工作制工况下振动较大 ,原设计螺栓球节点底板螺栓孔不是椭圆形孔 ,没有伸缩余量 ,致使柱顶水平约束应力无法释放。基于以上分析 ,形成了如下加固方案 :
1) 将支座形式由原来的弧形底板球铰支座替换成平底板支座 ,并将节点底板螺栓孔开成椭圆形孔 ,以减少支座底板的过度转动。
2) 将原有柱顶支座的螺栓球节点全部替换成焊接球节点 ,支座处杆件由原高强螺栓连接改为焊接 ,以增加支座节点的整体抗剪强度。
3) 在托换网架支座时 ,释放柱顶水平约束 ,使柱顶位移呈自由状态 ,在安装新支座过程中不对柱顶施加外力 ,待支座加固好后再进行水平约束 ,保证柱子的偏移不会对支座产生较大转动力。
4) 进行详细结构工况分析 ,更换支座及杆件时采用临时支撑胎架进行临时支撑 ,保证结构安全。并选择合理的拆、装顺序 ,对支座节点逐个进行托换加固。




支座设计参数
1、支座竖向压力分为300KN、500KN、1000KN、1500KN、2000KN、2500KN、3000KN、4000KN、5000KN、6000KN、7000KN、8000KN、9000KN、10000KN.
2、支座竖向抗拔力取其竖向荷载的50%内;
3、支座水平抗剪力取竖向荷载的30%~40%;
4、设计转角为0.02rad,KBQZ抗震球铰钢支座,也可根据实际情况在0.02~0.08rad范围内做相应设计;
5、支座滑动摩擦系数u≤0.03(-25°C~ 60°C).
固定铰支座选用时应注意的事项:
1、选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小,并注意位移量和转角,对于减震支座还应注意水平弹性刚度。
2、选用支座时应注意支座的类型,即双向活动型、单向活动型、固定型。
3、减震支座的约束方向都给以位移和刚度,是为了工程减震的需要。



