在催化裂化过程中,外取热器负担的是生产过程的热平衡,如果炉管发生泄漏是很严重问题,琦昌根据多年经验有几点分享:
(1)外取热器高负荷运行。为平衡罐区重油罐液位,满足全厂重油加工要求,催化装置长时间处于大处理量运行状态,加之催化原料性质重,而且生焦量较大,外取热一直高负荷运行,以保证再生器温度不超温。
(2)外取热器壳体上的各处松动风风量不对称,或大或小,周围的催化剂会吸附松动风所含的水蒸气而结块,结块了的催化剂使部分管束部分取热不均匀,导致管束局部过热。






煮炉
采用碱性煮炉时,***用量按每立方米加入NaOH和NA3PO4各3~5公升,但不得把固体***直接加入汽包,应经溶解后再加入。煮炉时用合格的给水。煮炉期间,外取热器蒸汽放空,并控制蒸发量在额定量的5~10%。当系统压力升至0.3~0.4Mpa时,应对系统进行全盘热紧,打开系统连续排空。煮炉过程中应监督炉水的碱度,每3~4小时进行一次炉水化验。煮炉初期炉水总碱度控制在100~120mg-N/L,低于此数值时应补充加药。
洛阳琦昌节能科技有限公司成立于2015年8月,是一家***从事催化非标设备制造、衬里技术开发,技术服务的企业。其中生产的外取热器,用非净化风作为流化风。外取热器设计方案中设有增压机,自主风机出口取部分主风增压后为外取热器提供流化风,但实际生产中,外取热器投用后,装置加工量提高,对重组分原料的适应能力也提高,生焦量增大,烧焦耗氧量增加,主风机供风量不能同时满足再生烧焦与外取热流化风的需求。为此,公司空压站单独开一台空压机为外取热器提供2500Nm3/h的非净化风作为流化风。后期,操作中发现该外取热器流化风需要频繁调节,空压机单供的形式无法灵活调节,检修时又将流化风系统与非净化风管网连通,实现了灵活调节。为保证安全,在流化风入口增设了自保阀,与装置自保系统联锁。
我们琦昌以“技术***,质量稳定,服务周到”为经营目标,努力为客户创造价值。产品不仅在国内有口皆碑,也出口到世界各地,加大创新力度,以***的团队和职业精神持续推动中国蛋品走向自动化、智能化,智慧化的发展之路。