岩棉保温板切割粉尘除尘器效果不好如何改造,除尘设备维修改造后释放的粉尘量比转化前低86%。岩棉厂除尘器改造后:改造后的除尘设备除尘前的出口粉尘排放值约为300 mg/nM3,出口和改造后的过滤粉尘排放值约为40 mg/nM3,改造工程中,岩棉锯粉尘排放量减少了86%,。每年收集27吨的粉尘。采用正压除尘器新技术,使除尘系统比旧式除尘器节省了33%以上的能量,节能效果达到国内***水平。改造后的除尘设备比原来卸灰效果胜强百倍,它实现的出口粉尘小于50 mg/nM3的预期目标,***了岩棉保温板切割粉尘除尘器卸不下灰来的难题。
但在实践中,由于加工材料的不同,破碎材料的性能可能有所不同,如中密度板在铣削和切削加工中主要是含木屑的胶粘剂,而不再是片状或颗粒状。除尘设备安装位置的改变或新设备的安装,直接进入系统中的支管或改变原有支管长度的方式,导致气流分布发生变化,甚至无法保持原来的平衡状态,损坏正常的W。除尘系统的ORK。除尘设备和管道设计的质量和安装质量不能保证,阻力损失大,漏风严重,吸尘效果受到影响。对于分离设备,分离效果不好,造成泄漏现象。以上是设备停机的主要原因,除尘设备停机是非常值得的,希望客户在除尘设备的运行时间中能够谨慎操作,避免由于设备停机发生不当操作,了解设备故障停机的原因,希望我们能很好地解决这个问题。
根据除尘风管的***小风速选择,运送灰土、砂尘、干细型金属粉末水平风管内风速≥20m/s,为有效防止粉尘堆积,水平风管内风速应≥20m/s;2、根据计算除尘管道风速基本确定控制在20&plu***n;2m/s;
3、切割点距离吸尘罩口控制在0.1m,打磨点距离吸尘罩口控制在0.05m; 4、吸尘罩口尺寸根据现场设备结构现场制作。
5、要求在尽可能***少的情况下完成该系统设计,即要求系统设备简单、直接、***。
1、新装干净的滤袋孔隙比较大,刚开始使用时粉尘通过率较高,还未达到佳的过滤状态,粉尘排放量相比来说较大。随着过滤的进行,粉尘在滤袋的外表面堆积形成了一个粉尘层,使滤袋外表面的孔隙变小,除尘效率提高,"尘滤尘"的作用可去除微细粉尘99% 以上。因此测定岩棉保温板切割粉尘除尘器维修的除尘效率在连续使用1个月后进行更为准确。
2、对于进风通道和出风通道仅用隔板分开的除尘器,须检查中间隔板是否焊接严密。如果中间隔板出现焊缝、缺口,进风当中的高浓度粉尘会窜入出风通道,导致排气筒出口冒灰。确保中间隔板的焊接质量,使进风通道与出风通道完全分隔,是东莞布袋除尘器制作安装当中质量检查的另一***。
3、岩棉保温板切割粉尘除尘器维修检查滤袋的安装是否正确。通常的脉冲布袋除尘器,依靠缝制于滤袋口的弹性胀圈中将滤袋嵌压在花板孔内,通过花板将中箱体尘气室与上箱体净气室严格区分。如果滤袋口的弹性胀圈未能与花板孔完全密合,出现了缝隙,就会导致含尘气流直接进入净气室,排气筒出口冒灰。可以逐一检查除尘滤袋口的安装情况,发现缝隙的要压紧密封。
4、滤袋破损将导致含尘气流直接外排、除尘器维修后的排气筒出口冒灰。对于离线清灰的大型脉冲袋式除尘器,可以采用以下方法确定破袋的位置:用手动操作方式逐个仓室进行清灰,每次关闭1个仓室的出气阀,注意观察排气筒出口,当有破袋的仓室停止过滤时,排气筒出口就不再冒灰,据此可确定哪个仓室出现破袋。如果只有个别滤袋破损,用铁盖密封住该花板孔,即可确保排放的粉尘浓度达标。