胶球系统运行中收球率低解决方法
1.胶球投入运行时,保证循环水压力和流量,应该适当提高压力,但需要考虑循环水泵电耗量,压力不易太高。
2.在收球网边缘局部焊接圆钢,填补边缘缝隙,对收球网开关限位进行重新调整,保证其能开关到位。
3.如果收球网脏污导致压差高时,可以在投入胶球清洗前先对收球网进行反洗直至压差正常。
4.如果收球网压差变送器原因造成收球网误开,热工检修人员定期对其检查,定期对差压变送器排污。
5.应选用合格胶球,使用时湿态球直径一般比冷却管内径大1.0-2.0mm,使用期内球内径不超标,不老化。
6.投入新胶球时,要保证胶球彻底浸透。运行人员应定期检查胶球质量,发现胶球磨损严重或失去弹性,及时统一更换。
7.循环水系统启动水室排空应彻底,防止凝汽器水室上部积存空气,影响胶球正常流动。





根据设计参数制作4:1模型进行试验,根据实验计算结果如下所示。
排汽温度ts越低,排汽压力也越低,胶球吸水性,机组真空严密性就越好,机组效率就越高 ,煤炭的利用率就更高。在换装新的收球网后,根据实验结果,开化县胶球,收球网改进后收球率提高11.3%
收球率提高能有效降低凝汽器端差,进而降低排气温度。根据调研数据,收球率提高11.3%,理想凝汽器传热端差下降约0.7215℃。在换装新的收球网后,则理想凝汽器排汽温度下降0.7215℃,则排气压力为0.010712MPa,真空值为-0.090613 MPa,胶球效果,真空度为89.081%





凝汽器循环水出水压力变化的原因有: ⑴ 循环水量变化或中断。 ⑵ 出水管漏空气。 ⑶ 虹吸井水位变化。 ⑷ 循环水进出***开度变化。 ⑸ 循环水出水管空气门误开。 ⑹ 循环水管内空气大量涌入凝汽器,虹吸***。 ⑺ 热负荷大,出水温度过高,胶球膨胀系数,虹吸作用降低。 ⑻ 凝汽器铜管堵塞严重。电厂凝汽器清洗胶球主要选用进口原料进行加工,生产的胶球质量好,回收率高是电厂理想的产品。
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