广州局三起接头故障,一起和第三起是合模线打磨工艺造成的隐患,在出厂试验中未检出局放,在竣工试验128kV时发生局部放电造成击穿故障,而第二起产品由于采用冷缩工艺,该工艺存在扩张缺陷及产品储存期的问题,***终形成隐患。
4 改进措施
针对以上问题,经我局技术部门人员与供应商沟通,要求供应商进行认真检查、完善生产、配套、技术交流、指导安装各流程环节,并进行如下整改措施:
4.1 提高铝屏蔽罩标准、提高精度,保证圆整度,无***毛刺。
4.2 改进高压半导体屏蔽的模具结构,消除人为因素带来的隐患。
4.3 加强产品指导安装人员技术力量支撑,安装过程适当增加电缆接头一定的绝缘裕度。下图为接头改后的电场强度计算分析对比:
如图可见原110kV1000mm2中间接头应力管端部高场强4kV/mm,可满足正常工作电压要求,改进后应力管端部高场强下降到3.4kV/mm,比原场强下降15%。原110kV 1000mm2中间接头应力管水平段与屏蔽层间的绝缘厚度为35±0.5mm,改进后应力管绝缘厚度为40±0.5mm,从图a和图b可以看出,改进后的电场分布更佳。
同时供应商也作出承诺提高出厂试验的标准:“首先按照标准96kV局部放电试验,然后160kV工频电压试验,***后增加项:降至128kV检查局部放电合格,方可出厂”,避免发生耐压后损伤而未发现的情况。





8)整体预制式中间接头应力锥导体连
接屏蔽设计不足及未按要求进行安装,在
竣工试验阶段在应力锥导体内屏端头高
场强处发生击穿 [7] ;
9)整体预制式中间接头安装工艺设计
有缺陷,造成安装过程损伤应力锥导体内
屏端头场强处致耐压试验击穿
[8] ;
10)整体预制式中间接头绝缘部分有
导电杂质,在竣工试验阶段发生导体屏蔽
与外屏间的击穿故障 [9]。
3. 结论及应对
3.1 结论
1)电缆附件故障原因具有多样性和复
杂性;
2)电缆中间接头比电缆终端故障率高;
3)硅橡胶绝缘材料比
EPDM 材料故障
率高;
4)产品存在质量问题比安装质量问题
引起的故障率高;
5)组合预制式中间接头锥托弹簧系统
安装不当易造成故障;
6)一代绕包式中间接头相比安装工
艺更加简单的组合预制式和整体预制式接
头具有更良好的安全运行记录;
7)目前输电网电缆接头的运行故障率
为 0.57‰,且呈逐年下降趋势,表明目前
现场安装管控措施有一定成效,可作为现
场管控质量指标。
当前位置:首页 gt; 产品中心 gt; 超高压、高压 gt; 高压整体预制中间接头
高压整体预制中间接头
产品类别:高压整体预制中间接头产品简介:接头结构紧凑,安装简便,橡胶绝缘件内爬距离长,设计裕度大,能适应于特别潮湿地区长期安全运行。外护层采用高强度保护壳和防水绝缘密封结构,具有良好的机械保护和密封性能,并具有良好的防腐蚀能力,确保接头长期在恶劣环境下安全运行。防爆性能好,不会因事故形成碎片危及人身设备安全。***外层可配玻璃钢外保护盒,内浇注CL-8010绝缘防水密封胶,以增强其防水性能。
详细信息
产品型号/适用范围:
绝缘接头:YJJJI型
直通接头:YJJTI型
额定电压:21/35kV、26/35kV,适用电缆截面:25~800mm2
额定电压:48/66kV、 56/77kV、64/110kV、 76/138kV、 87/150kV,适用电缆截面:185~1600mm2
额定电压:127/220kV,适用电缆截面:240~2500mm2
额定电压:290/500kV,适用电缆截面:800~3000mm2
产品特点:
接头结构紧凑,安装简便,橡胶绝缘件内爬距离长,设计裕度大,能适应于特别潮湿地区长期安全运行;
外护层采用高强度保护壳和防水绝缘密封结构,具有良好的机械保护和密封性能,并具有良好的防腐蚀能力,确保接头长期在恶劣环境下安全运行;
防爆性能好,不会因事故形成碎片危及人身设备安全;
***外层可配玻璃钢外保护盒,内浇注CL-8010绝缘防水密封胶,以增强其防水性能。
35KV、66KV、500KV中间接头外形及安装尺寸:
参数
电压等级
35kv
66kv、77kv
500kv
L1
1400
1400
2500
L2
1400
1400
2500
A
-φ170
-φ238
-φ520
重量
40kg
56kg
300kg
