河南环源环保电镀废水处理工艺
废水处理工艺设计是根据废水性质、组分及企业的情况和处理后排放水质参数的要求,经综合技术经济比较后确定的。
电镀废水处理工艺很多:20世纪70年代流行树脂交换,80年代电解法、化学法 气浮等。根据我厂20年来在电镀废水处理实践中得出,树脂交换对处理贵稀金属离子废水、回收贵稀金属有它的优越性。
电解法:能耗高,电耗和铁耗均高,对高浓度含铬废水产生污泥量太多,不适应,同时对含青废水处理不理想,所以含青废水还要用化学法。
化学药剂 气浮法:采用化学***氧化还原中和,用气浮上浮方法进行泥水分离,因电镀污泥比重大,并且废水中含有多种有机添加剂,实际使用时气浮分离不彻底,并且运行管理不便,到90年代末,喷塑线污水处理设备产量,气浮法应用越来越少。
化学药剂 沉淀:该方法是较早应用的方法,经过30多年不同处理工艺实际使用比较后。目前又回到了早,也是有效的处理工艺上来,国外在电镀处理上也大多采用该方法,但实际固液分离运行时间长后,沉淀池会有污泥翻上来,出水难以保证稳定达标。







经破铬还原的污水与混合污水进行混合,采用二次中和沉淀处理工艺,中和剂采用粉石粉和氧化钠配合使用,一次中和反应投加石粉和氧化钠,由进口PH计在线监控PH在7.5~8之间,二次中和反应采用氧化钠并控制PH在10~10.5之间。
混合污水中各种***成份多,而每种***加碱析出的***PH范围不同(见表),尤其对一些元素,如锌,它的氢氧化物,既溶于强酸,又溶于强碱,其沉淀的***PH是8.5-9.0,所以两段PH调节沉淀是必须的。
根据我院的工程实践经验,沉淀后污水部分***仍有流失,而PE管过滤把关措施效果很好。经PE管过滤后经PH调过的污水,80%回用于生产,其余达标排放。
根据我公司多年来在废水处理工程中的实际经验,在投加适量药剂反应良好的条件下,不管是气浮法、还是沉淀法,都是起到固液分离的作用,只要达到固液分离并且分离彻底、稳定可靠,并又要适应高浓度废水处理时也能得到及时有效分离,气浮法与沉淀固液分离方法均不能满足以上条件,这种结论在我厂做过以往工程均得到证实。
例如:温州龙湾电镀基地85家小电镀厂排放的废水集中中和后,悬浮物量占总体积量的50%左右,当采用沉淀池分离时,一小时出水清,到第二个小时就有污泥翻上来,使出水不能达标,如要保证连续出水清,则要连续排泥,排泥量为进水量的50%,这样污泥处理量就很大,这些污泥又要脱水处理。
对这种高浓度废水直接采用压滤方法一步到位,可减少沉淀池***,又可保证不同浓度废水处理稳定达标。当进水污泥量少时,压滤出水量还是很大的,并且该方法在多项废水处理工程中应用,经二年多运行,用户反映较好。采用直接压滤可节省***10%以上,占地面积减少20%。
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