




自投入运用之后,屡次发作猛烈振动,轴承振动速度达 21mm/ 以上,振动幅值达0.6mill 轴承座猛烈晃动,继而叶轮端轴承损坏,自愿停机检修。轴承运用寿命短,有时新改换的轴承运用不到1个月就再次损坏,严重影响生产。
1.2 毛病缘由剖析及处置
1 叶轮积灰
此风机属于后倾式叶片,叶片容易粘灰。同时风机安装在窑头下面,从窑口落下的飞砂极易被吸附到叶片上,形成叶轮失去动均衡惹起风机振动。
首先将窑头密封停止了改造,由原来的石墨块单层密封改换为鱼鳞片式接触密封,大大减少了窑头处的飞砂量。同时对窑头平台停止防漏处置,有少量的飞砂落下时,直接落入溜管内,人工定期;其次,应用方案检修或毛病停机定期叶片上的积灰,保证风机的运转精度;再就是将风机进风口由程度进风改为下进风,虽进风阻力稍增加,焦作离心风机,但风机进风质量大为改观。采取措施后,风机叶轮积灰惹起振动的现象明显减少,有利于设备稳定运转。
2 叶轮轴悬臂过长,轴承负荷过大
该风机叶轮端轴承座中心距叶轮中心 540mm 与国产同类型风机卡H比,叶轮轴悬臂过长,形成此处轴承负荷过大,从而引起轴承部分缺陷,以至损坏。依据此风机构造和现场装置位置,将叶轮侧轴承座向机壳方向挪动100mm 缩短叶轮与叶轮侧轴承座的间隔,使轴承的受力情况大为改善。
3 轴承选型过小
对轴承停止校核,发现原设计型号为1622双列向心球轴承额定负荷缺乏,运用寿命不超越3个月便损坏。依据轴承座的尺寸及减少资金投入方面思索,将此处轴承改为 3622 双列向心球面滚子轴承, 3622 轴承额定动负荷较大,固然限转速比请求转速低一些,但从改造以后几年来看运转很正常,完整没必要担忧该要素对轴承使寿命的影响。
经过以上改造,轴承的运用寿命延长到1年以上,没备运转几年再也没有呈现此类毛病停机现象,同时我另制造一套风机转子,定期改换转子,对换下的转子维修备用,离心风机叶轮,有效地保证窑稳定可靠运转。
在工业生产上,有许多的机器设备,这种机器设备在应用的全过程中,都是遭受必须的损坏。例如离心通风机,离心通风机在应用的全过程中,都是容易遭受损害的,因此通常状况下,在离心通风机的应用全过程中,必须依照必须的周期时间针对离心通风机开展维护***和检修,那样能够增加离心通风机的应用期限。
离心通风机查验、清理各处滚动轴承,拆换轴承润滑脂或润滑脂,标出一切正常油量,低、高油量。查验各处的密封性状况,清理內部尘 垢。查验叶子风六隔板,导流板等有无裂纹、生锈、损坏、螺钉松脱等状况,玻璃钢离心风机,并开展解决。查验离心通风机连轴器以及保护罩,拆换损坏的硫化橡胶延展性圈。必须依据离心叶轮电焊焊接缝(或螺栓)的损坏、桧状况,开展焊补或拆换叶子(螺栓),逐项静平衡校检。
1)离心风机的选型要在***区内。
不要人为地随意增加选型系数,使风机在运行中,离心风机厂家,实际风机流量远远高于设计风机流量。
当采用大量节流时,很容易把风机调节到喘振区域工作。
为此在风机设计和选型中,要避免工况范围接近进入喘振区。
2)离心风机在系统运行中一旦发生喘振,可以通过改变风机的转速的方法来调整工况作业范围,也可以通过改变动叶安装角,这些方法都可以将通风机的性能曲线向小流量区域移动,这时喘振临界线也相应向小流量区域移动,这样同样可以扩大通风机的稳定工况范围。
3)由于某些工作场合均不具备上述调节条件,不能停机影响生产,但有一种简单快捷的调节方法可以消除喘振,就是加设放气阀。使qv=qv放 qv喘振gt;qvmin,马上即可消除喘振。
必须指出放入大气的气体应是无害气体,若是***气体就必须由小管道引人通风机进口管道中。
这种方法的缺点是将经过叶轮获得的动能白白放掉一部分,使风机整体效率下降。
但因其方法简单效果显著,在通风机调节中被广泛地应用。
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