





工业除尘在的安装在掘进中有少数滴、淋、渗水等导致除尘器进水后使除尘滤布黏接而过滤作用急剧下降,这是因为干式除尘器的搞效过滤是经过一个聚酯针毡滤布来完成的,该滤布上有一层特别的有许多微孔组成的聚四氟乙烯涂层,当遇水时,滤布会黏接。因此,在巷道有滴渗淋的状况下,工业除尘使用一种带微细孔表面涂层的滤布盖住过滤器,在除尘器的前端添加一水过滤设备,确保设备的正常运转。
经过工业除尘在煤矿的使用状况,依照规划要求对除尘器进行操作布置,特别是缩短除尘器与作业面的间隔,定时对除尘器滤芯的淤堵状况、风筒的衔接状况、破损以及进水状况查看,并及时处理削减除尘器的运转阻力,工业除尘器设备,干式除尘器在煤矿掘进作业面能够得到很好的使用,巷道的归纳除尘功率能够得到确保。而因为工业除尘的体积较大,移动不方便,对潮解、黏性粉尘处理缺乏影响干式除尘器在我国煤矿掘进机作业面的大规划推行。
工业除尘
工业除尘布袋本身存在缺点。少数布袋有疵点、跳线, 特别是有跳线的布袋, 在运转前期即损坏。
布袋张力绷簧失效。本工程选用的是内滤式布袋除尘器, 工业除尘布袋悬挂在滤室上方并垂下捆扎在下花板管口上。玻璃纤维布袋的延伸率是5%, 因此, 在悬挂支架上方装备了可调绷簧, 以保持布袋的张力。但查询发现,工业除尘, 工业除尘在运转几个月后, 悬挂支架上方的张力绷簧大部分失效。经有关部门检测, 绷簧失效的首要原因是其热处理未到达要求, 导致绷簧在烟气温度环境中运转一段时间失掉弹性, 再加上布袋本身的延伸率, 使布袋鄙人花板管口处构成一圈灰兜, 跟着灰兜积灰的添加, 醉终形成布袋损坏。
工业除尘破损滤袋难以在运转中及时替换。这是造成工业除尘功率急剧下降的首要原因。虽然在设计时考虑了运转进程平分室替换破损滤袋,工业除尘器, 但在实践运行中发现, 滤袋破损后, 很多的烟气经过破袋短路进入袋室, 袋室成为巨大的沉降场, 很多的高温飞灰沉降堆积鄙人花板上, 修理工人很难进入高温袋室更换破布袋。没能及时替换的破布袋随烟气在袋室中摇摆, 又将相邻的布袋打坏, 如此链式反应使布袋很快很多损坏。
工业除尘
布袋除尘器改为电除尘器1988年末, 云南省电力局召开会议, 专题研究昆明电厂布袋除尘器的问题。会上构成两种定见,一是要求厂家改用原防瘪环制作工艺, 2 台工业除尘替换滤袋和张力绷簧, 严格控制布袋装置工艺和质量, 工业除尘的除尘功率;二是布袋除尘器维护作业量大, 维护费用高,工业除尘设备厂, 而3电场电除尘器可以满意***排放规范, 爽性将布袋除尘器改为电除尘器。通过评论, 会议采用了第二种定见。
工业除尘成功之处
(1)云南电力规划院自主规划的布袋除尘器主要参数挑选根本合理, 除尘器本体的制作和装置未发现显着问题, 各项目标满意锅炉运转要求。
(2)布袋除尘器的反吹风体系和控制体系运转正常, 反吹清灰作用杰出。
(3)运转检测标明, 滤袋资料选用国产玻璃纤维是可行的。当年, 曾将运转两年后的工业除尘玻璃纤维滤袋送有关部门检测, 检测结果标明, 玻璃纤维滤袋的各项目标均未发现显着下降。
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