





气浮设备存在的技术问题
混合室外表水流方向从中心收油槽流向罐壁,且散流式气液混合气泡较大,涡凹气浮设备,上升过程中易于破碎并构成强紊流。循环泵设计难于进行有用调节,不能适应水量改变负荷的影响,应进行更新,同时避免运行期间的剧烈振荡。
气浮设备循环泵换型改造
改造气浮机内喷射出口,拆除原有气浮循环泵,装置固定新增的气液混合泵,装置及固定新增气液混合泵的配套装置(包括气流别离罐、压力表、真空表),装置各设备管线及附件。
气浮设备选型
气液混合泵类型:80FP;数量:2 台;单泵电机功率:18.5 kW;扬程:50 m。气液别离罐容积:100 L;数量:2 台。
工艺核算
依据实验结果挑选恰当的溶气压力及回流比(溶气水量与待处理水量比值)。通常溶气压力选用0.2~0.4 MPa,回流比取5%~10%。依据实验药剂品种、投加量和完结絮凝所需时间,通常气浮设备取絮凝时间10~20 min。触摸室水流上升流速一般取10~20 mm/s,向下流速一般取1.5~2.5 mm/s。
气浮设备
气浮设备经过对回流污水量和紧缩风量的调节,小型气浮设备,将溶气罐内压力控制在0.30~0.50 MPa,液位控制在总液位的1/4~1/3即可处理此类问题。絮凝剂投加量缺乏。絮凝剂的首要作用是使水中细小的絮体凝集成较大絮体,更有利于细微气泡的附着,确保气浮设备的处理作用。因而絮凝剂的投加要根据设备的进水水质进行调整。
气浮设备 出水含油量升高的首要原因及处理办法
前方除油设备运转不稳定。高浓度污水处理装置的流程中,均质罐和油水别离器都具有除油功用,首要去除污水中的浮油。这些除油设备运转不稳定的情况下,势必形成大量污油随污水进入到浅层气浮设备,超越气浮设备的处理能力,进而影响到后续的生化处理。由于油水别离器未投入使用,均质罐的收油质量尤为重要。均质罐除固定频次收油外,在发现油含量超支时,适当增加收油次数,能够确保后续处理作用。
破乳剂投加量缺乏。破乳剂是一种表面活性物质,气浮设备的首要作用是***乳化油的结构,使油和水别离,以达到去除污水中乳化油的目的。破乳剂投加量缺乏,使水中的乳化油破乳不充分,油水别离不,影响气浮的除油作用,形成出水含油量超支。破乳剂的投加量也要随着水量变化及时调整。
气浮设备
水流上升流速和气浮设备别离室下向流速。根据气浮内部结构,别离计算气浮内水流上升流速和气浮别离室下向流速,选取合适的流速保证气、液和微粒的上浮别离。
气液混合泵及回流量的选取。考虑到气浮设备立式撇油器的去除电荷及出水实践检测数据,回流比选定为20%,按醉大设计处理能力进行归纳考虑,气浮设备选取气液混合泵,该泵的技术参数为45.0 m3/h的实践过流量,气液比为1∶9 (吸气量为8%~10%),则实践的溶气量为5 m3/h。经过立式撇油器处理后的含油污水的悬浮物含量为200~300 mg/L,总固体含量约为222.0×300=66.0 kg/h;则气固比约为0.001 7,根本符合设计参数规模,气浮设备改造后的气液混合泵可以满足处理的要求。在保持内部现有布局的情况下,深挖设备潜力,为此保存4 个机位,4 处喷射口的情况下,更新2 台气液混合泵,在每个喷射口处布设2 个TV—Ⅲ释放头,气浮设备厂家,将混合后的气液均匀布置在设备内部,利于水中污染物的去除别离。
气浮设备现场使用
本次气浮优化改造后,在现场针对四级进气阀的开度进行了实践验证,个气浮池进气阀开度为,第四个气浮池进气阀开度为95%,气浮设备,处理效果醉好,气浮出口含油达到82 mg/L。实验进程中,在药剂浓度与改造致的情况下,清水室收油效果杰出,气浮出水水质也较改造前有了较大程度的提高。气浮设备(加气浮选器) 循环泵换型优化改造,取得了预期的效果,大大降低了油田污水含油量,为后续同类型设备改造供给了一定的学习经验。
气浮设备
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