





溶气气浮机气浮过流流速和外表负荷核算
依据现有喷射诱导气浮设备的规格尺寸和内部组成,单套气浮设备的规划处理才能为222 m3/h,目前实践处理才能为100 m3/h。进行外表负荷校核时,其数据应满意惯例处理的需求。
溶气气浮机开释器的选择和布置
依据P =3.43×105 Pa,回流量为44.4 m3/h,选择TV—Ⅲ型开释器。当P =3.43×105 Pa 时,单只出水量q =5.54 m3/h,则单个气浮池内的开释器个数为8 只,则每个进气口安排2 只开释器,单只释放器的技术参数为¢=25,5.54 m3/h,工作直径为800 mm,可以满意过水断面充分混合、均匀布气的需求。
考虑到溶气气浮机为卧式罐体结构,实践的过水外表为8.5×1.76=14.96,溶气气浮机设备方案,约15 m2。规划处理才能下的外表负荷为14.8 m3/(m2·h);实践运行情况下的外表负荷为16.67 m3/(m2·h)。依据规范要求,溶气气浮机分离室外表负荷率取5.4~9.0 m3/(m2·h)。核算结果表明,在规划处理负荷下,其外表负荷为14.8 m3/(m2·h),大于别离室的外表负荷率,平流式溶气气浮机,实践运行时负荷较大,导致出水水质大于规划出水水质的要求。
溶气气浮机
UASB 即升流式厌氧污泥床,其在构造上的特色是集生物反响与沉淀于一体,是一种结构紧凑的厌氧反响器。UASB 的特色如下:1)污泥床内生物量多;2)容积负荷率高,废水在反响器内的水力停留时间较短,因此所需池容大大缩小;3)设备简单,运行方便,无需设沉淀池和污泥回流设备,不需充填填料,也不需在反响区内设机械拌和设备,造价相对较低,便于管理,而且不存在阻塞问题。
溶气气浮机A/O 池
本系统将反硝化前置,溶气气浮机,是因为反硝化耗费了原污水中一部分碳源有几物BOD,可减轻好氧池的有几负荷,而且反硝化过程发生的碱度可以补偿硝化过程对碱度的耗费。晓酸菌都是自氧菌,溶气气浮机使用原污水中的含碳有几物和内源代谢产物为碳源废水中的碳源节省了投加外碳源的费用并可取得较高的C/N 比,以保证反硝化作用的充沛进行,并经过与氨氮的氧化复原反响取得能量。好氧池在缺氧池之后,可进一步去除反硝化残留的有几污染物,保证出水水质达标排放。
二沉池
溶气气浮机二沉池采用竖流式沉淀池,用于分离曝气池出水中的活性污泥,池内设置中心传动刮泥机,分离的污泥一部分回流至生化池,剩余污泥定时排入污泥浓缩池。
溶气气浮机
溶气气浮机首要由送料及射流充气部分、旋流-布气充气混合器部分、多相液流输送管部分和旋流固-液分离器等四部分组成。溶气气浮机首要特点在于喷射器吸气和空压机加压充气的综合利用,以及混合流体在旋流-布气充气混合器内的三维多相上旋混合活动,从而强化了杂质颗粒与气泡的碰撞、粘附机会,溶气气浮机设备,使质量的传递与动量、能量的交流大为增加,提高了分离效率,体系可接连、高负荷工作。
该溶气气浮机的首要溶气进程是喷射器5 利用液体的喷射构成的负压吸入并压缩空气(一次进气),使空气溶于水中,一起在混凝器7 的底部还有很多的由压缩空气经布气板充气而构成的微气泡(二次进气),两股气流经混合后作上旋运动,构成激烈的紊流,增强了气浮与颗粒之间的粘附。溶气气浮机处理含Ni2+、Cu2+浓度在150 mg/L ~250mg/L 范围内的废水时,气浮分离效率在97%以上,比常规加压溶气气浮体系快10 倍以上,能耗削减30%。据报道,该装置产品已出口到香港及东南亚***和地
区。其处理量可达450 m3/h。此外,一些其他的溶气气浮机,如射流气浮设备,Jameson 气浮槽、机械鼓气气浮设备、逆流共聚气浮设备以及选用溶气泵的气浮体系等也在实践中有所使用。这些气浮设备一般是在传统气浮设备的根底上,以生成更加细微、稳定的气泡、溶气气浮机醉大程度下降能耗以及削减占地面积等为意图改造而成。
溶气气浮机
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