





针对发电厂的具体状况,从技术经济两方面剖析比较了选用静电除尘器和布袋除尘器两种计划的利害。
发电厂机组扩建工程辅机设备招招标阶段,脱硫脱硝按双室D 电场招标。各招标商针对呼厂的煤灰特性规划选型,要到达招标书要求的除尘功率,锅炉脱硫脱硝设计应选用双室E 电场,但因为受已施工场所的约束,添加电场数十分困难,所以只能选用D 电场双室双层静电除尘器。
归纳各招标厂的招标规划状况,脱硫脱硝规划截面积为8A因为选用静电除尘器所带来的一系列不易处理的问题,特别是除尘功率得不到充沛确保,所以,醉终决议选用布袋除尘器。布袋除尘器选用低压脉冲清灰方法。每台锅炉配一组脱硫脱硝,每组除尘器分8 个室,每室分D 个单元,脱硫脱硝每单元设7 666 个滤袋G每组除尘器有滤袋> 666 条。规划气布比7=8 -8 F-< F-)%,每台除尘器的过滤面积为8E @66 -8,滤袋为椭圆形布袋,脱硫脱硝除尘,每条布袋长度为> -,每个除尘单元设有778 个出口被掩盖的备用孔。滤袋资料为耐酸碱、耐高温的HI5&% 滤料。
脱硫脱硝为了取得醉优化流场,下降烟气对滤袋底部的高速冲刷,本文规划了3种不同的导流板安置计划,分别记为D。、D 、D .D。安置计划:选用了2块导流板,焦化炉脱硫脱硝,长度别离为2 400 mm和1 129 mm,与水平夹角别离为90。和45。;D 安置计划:脱硫脱硝选用了5块长度为400 mm导流板均匀安置,脱硫脱硝下方安置的导流板顺次向下向左别离偏移400 ITlfll和200 mm;D 安置计划:选用了3块与水平夹角为45。导流板,醉上部导流板右侧与顶部间隔为1 600 mm,由上至下3块导流板的长度别离为600 mm、800 mm、1 000 mm。
脱硫脱硝鸿沟条件
气相选用三态隐式求***,锅炉脱硫脱硝压力一速度耦合选用SIMPLE算法,对流项选取二阶顶风离散格局.烟气的密度为0.872 67 kg/m ,动力黏度为2.36x10一Pa·S,依据实测烟气流量换算为烟气流速,脱硫脱硝气流和颗粒进口流速均为9.48 nCs,出口负压设置为一5 000 Pa.滤袋鸿沟设置为多孑L介质模型,滤袋厚度为2 mm,滤袋浸透率为4E—l1,跳动系数为4 717 m ¨8 .关于颗粒相,进口鸿沟设置为escape,锅炉脱硫脱硝,壁面鸿沟设置为reflect,多孑L板设置为interior,滤袋鸿沟设置为trap。
锅炉脱硫脱硝
脱硫脱硝运转状况剖析
1987年8月,脱硫脱硝, 昆明电厂改建工程1号炉脱硫脱硝投运, 运转2个月后, 发现滤袋破损严峻, 脱硫脱硝功率急剧下降。1988年7月, 原云南省电力局安排了调查小组, 对昆明电厂1号炉锅炉脱硫脱硝呈现的问题进行了实地调查和造访, 并安排有关单位做了很多的现场测验作业。调查报告就布袋除尘器的本体规划和主要参数状况以及引起布袋很多破损的主要原因进行了剖析。
锅炉脱硫脱硝本体规划及主要参数检测现场查看和测验结果表明, 昆明电厂1号炉布袋除尘器的作业方式、气布比、过滤室安置、布袋间的间隔、除尘器本体结构等都未发现大的问题。除尘器各项作业参数根本都控制在规划范围内。
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