





气浮机刮渣机体系故障和修理替换的状况介绍和剖析
2010 年11 月底检修状况
2011 年11 月底,因为刮渣机体系长时间在高腐蚀性环境中运转,导致链条和支撑杆等腐蚀严峻,链条开裂,支撑杆打弯,乃至与链条绞在一起,滚轮严峻跑偏和磨损,还有气浮机存在轰动大、气浮设备靠背轮损坏严峻等问题。刮渣机链条掉落,滚轴支撑脱离轨迹,致使1 根滚轴支撑杆与主轴绞在一起,致使整个刮渣机体系跳停,无法作业。体系存在的首要问题有:
(1)气浮设备刮渣机
① 高浓污水刮渣机链条锈蚀严峻,部分掉落,需求进行撤除替换。② 滚轮支撑轴及滚轮磨损严峻,需求进行撤除替换。③ 部分刮板开裂,需进行替换。④ 轴承终年运转,缺少***,需求进行替换。
(2)气浮机
气浮机终年接连运转,加上现场腐蚀严峻,小型气浮设备,导致气浮机轰动大,需求对轴、叶轮、轴承等进行检查替换。因而,针对一切的问题,由山东润兴机械设备有限公司对高浓污水气浮机刮渣机体系进行了为期1 个月的大修,对悉数6 套气浮刮渣体系进行首要零部件的检修和替换。
气浮设备
加压溶气气浮
加压溶气气浮中的溶气罐压力、液位的操控,回流泵及空压机的操作操控及停机再开时繁琐的操作工序, 使其操作运转起来比较复杂, 一起体系维护工作量也较多。但溶气气浮具有较高的溶气效率, 能产生安稳细微的气泡使得其能够得到抱负的气浮效果, 体系运转安稳, 能够确保出水水质。因溶气水量可以通过循环泵来调节, 所以加压溶气气浮对进水负荷具有较大的适应性。可是, 由于溶气气浮体系中有回流泵和空压机, 导致其运转费用偏高。
气浮设备以回流泵扬程30 ~ 60 m, 空压机压力0.4 ~ 0.5 MPaG, 电费0.8 元/ (kW·h)计, 仅曝气系统的吨水能耗约为0.8 ~ 1.6 元[5]。溶气气浮在国内炼油、化工行业中的含油污水处理中使用较遍及。如茂名石化炼厂950 t / h 污水处理场,气浮设备, 浮选单元选用加压溶气气浮, 进水油的质量浓度为100 mg / L, 出水油的均匀质量浓度为20mg / L; 石化污水处理场以加压溶气气浮作为二级浮选, 气浮设备进水油的质量浓度为68.37 mg / L, 出水为50.22 mg / L;石油厂污水处理场选用气浮设备工艺, 处理规模为1 500 t / h, 进水油的质量浓度为50 ~ 80mg / L, 出水为11 ~ 15 mg / L[12]; 中石油东北某炼油厂2007 年新建1 个污水处理场,涡凹气浮设备, 除油单元选用2套斜板加压溶气气浮,气浮设备 单套设备处理能力为175m3 / h, 气浮单元设计进水油的质量浓度为100 mg /L, 其出水质量浓度小于10 mg / L。
气浮设备存在的技术问题
混合室外表水流方向从中心收油槽流向罐壁,且散流式气液混合气泡较大,上升过程中易于破碎并构成强紊流。循环泵设计难于进行有用调节,不能适应水量改变负荷的影响,应进行更新,同时避免运行期间的剧烈振荡。
气浮设备循环泵换型改造
改造气浮机内喷射出口,拆除原有气浮循环泵,装置固定新增的气液混合泵,装置及固定新增气液混合泵的配套装置(包括气流别离罐、压力表、真空表),装置各设备管线及附件。
气浮设备选型
气液混合泵类型:80FP;数量:2 台;单泵电机功率:18.5 kW;扬程:50 m。气液别离罐容积:100 L;数量:2 台。
工艺核算
依据实验结果挑选恰当的溶气压力及回流比(溶气水量与待处理水量比值)。通常溶气压力选用0.2~0.4 MPa,回流比取5%~10%。依据实验药剂品种、投加量和完结絮凝所需时间,通常气浮设备取絮凝时间10~20 min。触摸室水流上升流速一般取10~20 mm/s,向下流速一般取1.5~2.5 mm/s。
气浮设备
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