络筒作为织造准备的一道工序,起着承上启下的“桥梁”作用,因而在纺织领域中占有重要的地位。在追求效率的今天,纺织厂更希望每台设备都能发挥大的效率。而络筒设备效率的提高,对企业减少用工,节省生产时间,节约生产成本有重要意义。如何提高络筒机的使用效率,不同的企业有不同的方法。
方法:设计双挡边筒管喂纱主动退绕装置 减少成纱线断头和毛羽
目前络筒机喂纱筒子大部分为无挡边锥形筒管,这种筒管喂纱时可直接实现快速被动退绕。在纺纱工序中,为了增强棉纱的强度需要进行络筒工艺,筒子一般为大卷装的平行筒子。为了便于运输,部分厂家会使用带双挡边的筒管,以防止塌边。这种带挡边的筒管在络筒工序中被动退绕时会产生很大的阻力,如果采用传统的被动退绕方式,易造成纱线的断头、磨损、增加毛羽等。为了避免这些缺点,我们设计了用于双挡边筒管喂纱的主动退绕装置。
理论上,影响纱线断头的因素主要有:纱线强度、速度、张力、旋转导纱钩组件的质量及运转过程中的振动等。其中,主要影响因素是线速度。因此,对于不同强度的合股捻线应采用不同的纺纱速度。为了避免纱线退绕时与双挡边筒管的端部外缘接触,在双挡边筒管上端安装一导纱钩,导纱钩与小轴通过顶丝固定,小轴与轴承内圈过盈配合,轴承外圈与轴承座过盈配合构成导纱钩组件。通过销子将导纱钩组件的轴承座与筒管轴连接。轴承座上带有卡槽,防止纺纱过程中纱线将导纱钩组件向上提起。筒管轴与筒管过渡配合。导纱钩组件可从双挡边内孔中插入或取出,以便更换筒管。络筒时槽筒旋转,纱线以恒定线速度卷绕。在纱线张力作用下,导纱钩组件可绕筒管旋转,使纱线通过导纱钩进行绕双挡边筒管旋转牵引退绕,这避免了双挡边筒管退绕下来的纱线与挡边摩擦。这种喂纱退绕装置的关键件为旋转导纱钩组件,若该组件变形、材质不均、左右不对称,则受离心力的影响,增加了纱线的牵引力及纱线张力,纱线也容易产生断头。
自动络筒机已有多年,在生产过程中,经常会出现个别单锭捻接成功率低的问题,6级0.75千瓦长轴电机,直接影响半成品的产质量。该机型的捻接器使用的是G2Z型喷嘴,其捻接过程为:导纱杆将上、下纱推入捻接器夹紧,用上、下剪刀切割纱端,然后把被切割好的纱端吸入到解捻管中解捻;解捻后导纱杆被推入与捻结长度调整杆(Ln)碰触的位置,将进入到解捻管的纱端拉出到适当的长度,然后用压纱杆将纱压住,同时捻接喷嘴喷射压缩空气,纱端相互缠络,加捻完成。针对捻接时出现的问题,笔者在维修过程中分析原因,采取了一些措施,总结了一些经验,供大家参考。
1捻接失误率高造成捻接失误率高的原因主要有三个方面:
一,解捻管或加捻管的快速接头没有连接好,重新连接就可以了。
第二,解捻不足,表现为解捻长度短,应将解捻管向外调整,增加进气量;调整时要以0.1 mm 为单位。当解捻不充分时,还可以通过旋转解捻管来解决,Z捻纱逆时针旋转解捻管,捻度越大旋转量就越大。
第三,捻接长度过短,调整捻接长度,Ln 由Ln8 向外至Ln1 拨,JC 14.58 tex~JC 9.72 tex 品种一般调整在Ln3。
2捻结头容易滑脱造成捻结头易滑脱的原因也有三个方面:
一,大庆长轴电机,加捻压力过低,应适当提高加捻压力。根据纱种和号数的不同,调节量为0.196 MPa~0.637 MPa,纯棉细号纱一般为0.4 MPa。
第二,捻结长度过长,调节捻结长度,Ln 由Ln1 向里至Ln8 拨。
第三,解捻不足,解决方法同上。
3捻结细且强力低造成这种现象的原因主要有三个方面:
一,加捻压力过高,应降低加捻压力,调节量为0.196 MPa~0.637MPa。
第二,捻结长度过短,调节Ln 由Ln8 向外至Ln1 拨。
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纺织机械络筒机的控制过程:
1、巡回方向的控制: 有3个巡回方向传感器将信号送到输入板,当只有一个落筒机的情况时,络筒机巡回到它巡回范围的***边上的络纱锭时,传感器发出信号,SPS控制变频器使巡回驱动电动机反转;当有2~4个落筒机的情况时:两个落筒机不能在互相紧挨着的两锭上同时进行落筒,通过软电缆发出锁定信号来实现两落筒机的协调。 落筒机在巡回范围内遇到障碍能自动回头,在其运行方向上有双重监测装置,光电传感器监测前方80CIII的区域;两边分别装有安全弓形杆,一旦弓形杆遇到障碍物就会使巡回转向传感器动作,发出信号控制变频器改变巡回驱动电动机的转动方向。
2、凸轮组驱动电动机的控制: 落筒机6大部分的操作可具体分解为19个单项动作。每个单项动作分别有一个凸轮控制,依靠这些动作在时间和空间上的相互配合,完成整个落筒过程。
3、卸简装置驱动电动机的控制: 在SPS的控制下,2.2千瓦长轴电机,凸轮组驱动电动机有四次暂停时间,卸筒装置驱动电动机通电,SPS计算从卸筒装置传感器来的脉冲信号,来确定卸简装置纱铲的位置;SPS计算从筒子直径传感器来的脉冲信号,来确定卸简装置纱铲与筒子的距离。如果断电,单相变速长轴电机,数据丢失,SPS通过末级DM板使卸筒装置驱动电动机接通,直到卸筒装置回到原始位置。
4、筒子驱动电动机的控制: 凸轮组处在一***置时,SPS控制筒子驱动电动机的启动或停止。
5、喂管机械手电动机的控制: 在SPS的控制下末级GM用低电流加到机械手电动机上,使它保持“开”的状态。当落筒机停留在某络纱锭上时,加到喂管机械手电动机的电流增加。凸轮组在不同位置,用改变电路极性的方法是手指开合。
6、启动络纱锭: 落筒完成后当凸轮组在330~时,在SPS的控制下络纱锭启动电磁铁加电,持续100ms,使络纱锭的“落筒后启动”传感器动作,络纱锭被启动。
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