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青岛海瑞卓越工业科技有限公司

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青岛海瑞卓越工业科技有限公司―(日本HIR/海瑞―山东服务中心)专业代理销售:日本HIR直线轴承(公制直线轴承、英制直线轴承、不锈钢直线轴承、耐高温直线轴承)等直线衬套、HIR直线光轴(空心轴、不锈钢光轴)、HIR交叉滚子导轨、交叉滚子滑台、HIR交叉滚子轴承、HIR滚柱滚动块等传动产品。我公司一直......

日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125

产品编号:992413060                    更新时间:2019-10-17
价格: ¥96.00

青岛海瑞卓越工业科技有限公司

  • 主营业务:轴承,导轨,滚珠丝杆,光轴,电线电缆,机床附件,劳动防护用品...
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产品详情

日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125

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VRT1085 VRT2035 VRT2050 VRT2065 VRT2080 VRT2095
VRT2110 VRT2125 VRT3055 VRT3080 VRT3105 VRT3130
VRT3155 VRT3180 VRT3205

日本HIR导轨

日本HIR导轨

日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125伺服系統是數控設備和***床主***的聯絡環節,它用于接收數控設備插補器***出的進給脈衝或進給位移量信息,經過一定的信***轉化和***壓、功率放大,由伺服******帶動傳動***構,***終轉化爲***床工作台相對于刀具的直***位移或反轉位移。

***床伺服系統有哪些常見缺點及打掃方法?

日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125爲了進步數控***床的性能,對***床用進給伺服系統提出了很高的要求。由于各種數控***床所完成的加工使命不同,所以對進給伺服系統的要求也不盡相同。以下是伺服系統常見缺點。

1、超程
當進給運動超越由軟件設定的軟限位或由限位******設定的硬限位時,就會***作超程報警,一般會在CRT上顯示報警內容,根據數控系統說明書,即可打掃缺點,解除報警。

2、過載
當進給運動的負載過大,頻繁正、反向運動以及傳動鏈光滑情況不良時,均會引起過載報警。一般會在CRT上顯示伺服***動***過載、過***或過流等報警信息。一起,在強***櫃中的進給驅動***元上、指示燈或數***管會提示驅動***元過載、過***流等信息。

3、竄動
日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125在進給時出現竄動現象:
①測速信***不穩定,如測速設備缺點、測速反饋信***攪擾等;
②速度控制信***不穩定或受到攪擾;
③接***端子接觸不良,如螺釘松動等。
當竄動***作在由正方向運動與反向運動的換向瞬間時,一般是由于進給傳動鏈的反向空地或伺服系統增益過大所構成的。

4、爬行
日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125***作在起動加速段或低速進給時,一般是由于進給傳動鏈的光滑情況不良、伺服系統增益低及外加負載過大等因素所構成的。特別要注意的是:伺服***動***和滾珠絲杠聯接用的聯軸器,由于聯接松動或聯軸器自身的缺陷,如裂紋等,構成滾珠絲杠滾動與伺服***動***的滾動不同步,然後使進給運動忽快忽慢,***作爬行現象。

5、***床出現振動
***床以高速運行時,或許***作振動,這時就會出現過流報警。***床振動問題一般歸于速度問題,所以就應去查找速度環;而***床速度的整個調節進程是由速度調節器來完成的,即凡是與速度有***的問題,應該去查找速度調節器,因此振動問題應查找速度調節器。主要從給定信***、反饋信***及速度調節器自身這三方面去查找缺點。

6、伺服***動***不轉
日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125數控系統至進給驅動***元除了速度控制信***外,還有使能控制信***,一般爲DC 24V繼***器***圈***壓。伺服***動***不轉, 常用確診方法有:
①檢查數控系統是否有速度控制信***輸出;
②檢查使能信***是否接通。經過CRT觀察I/O情況,剖析***床PLC梯形圖(或流程圖),以確定進給軸的起動條件,如光滑、冷卻等是否滿足;
③對帶***磁制動的伺服***動***,應檢查***磁制動是否釋放;
④進給驅動***元缺點;
⑤伺服***動***缺點。

7、方位過失
日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125當伺服軸運動超越方位允差規模時,數控系統就會***作方位過失過大的報警,包括跟隨過失、概括過失和***過失等。主要原因有:
①系統設定的允差規模小;
②伺服系統增益設置不妥;
③方位檢測設備有汙染;
④進給傳動鏈累積過失過大;
⑤主軸箱垂直運動時平衡設備(如平衡液壓缸等)不穩。

8、漂移
日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125當指令值爲零時,坐標軸仍移動,然後構成方位過失。經過過失補償和驅動***元的零速調整來消除。

9、***械傳動部件的空地與松動
在數控***床的進給傳動鏈中,常常由于傳動元件的鍵槽與鍵之間的空地使傳動受到破壞,因此,除了在設計時慎重選擇鍵聯合***構之外,對加工和安裝有必要進行嚴查。在安裝滾珠絲杠時應當檢查軸承的預緊情況,以避免滾珠絲杠的軸向竄動,由于遊隙也是***作明顯傳動空地的另一個原因。
一、構成加工精度失常缺點的原因
日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125構成加工精度失常缺點的原因隱蔽性強,確診難度比較大,概括出五個主要原因:***床進給***位被改動或改動;***床各個軸的零點偏置失常;軸向的反向空地失常;******工作情況失常,即******及控制部分失常;***械缺點,如絲杠,軸承,軸聯器等部件。別的加工程序的編制,刀具的挑選及人爲因素,也或許導致加工精度失常。

數控***床構成加工精度失常缺點的原因

二、數控***床缺點確診准則
1.先外部後內部數控***床是集***械,液壓,******爲一體的***床,故其缺點的***作也會由這三者概括反映出來。修補人員應先由外向內逐個進行排查,盡量避免隨意地啓封,拆***,否則會擴展缺點,使***床丟失精度,下降功用。

2.日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125先***械後******一般來說,***械缺點較易***覺,而數控系統缺點的確診則難度較大些。在缺點檢修之前,首要注意打掃***械性的缺點,往往可到達事半功倍的作用。

3.先靜後動先在***床斷***的中止情況下,經過了解,查詢,檢驗,剖析,確認爲非破壞性缺點後,方可給***床通***;在工作工況下,進行動態的查詢,查驗和檢驗,查找缺點。而對破壞性缺點,有必要先打掃風險後,方可通***。

4.先簡略後雜亂當出現多種缺點互相交錯掩蓋,一時***從下手時,應先***理簡略的問題,後***理難度較大的問題。往往簡略問題***理後,難度大的問題也或許***得簡略。

三、日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125數控***床缺點確診方法
1.直觀法:(望聞問切)問-***床的缺點現象,加工情況等;看-CRT報警信息,報警指示燈,***容器等元件***形***熏燒焦,保護器脫扣等;***-失常動靜;聞-******元件焦糊味及其它異味;摸-******,振動,接觸不良等。

2.參數檢查法:參數通常是存放在RAM中,有時***池***壓不足,系統長期不通***或外部攪擾都會使參數丟掉或紊亂,應根據缺點特征,檢查和校對有***參數。

3.隔離法:一些缺點,難以區別是數控部分,仍是伺服系統或***械部分構成的,常選用隔離法。

4.日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125同類對調法用同功用的備用板替換被懷疑有缺點的模板,或***功用相同的模板或***元相互交換。

5.功用程序檢驗法***G,M,S,T,功用的悉數指令編寫一些小程序,在確診缺點時工作這些程序,即可判別功用的缺失。

四、加工精度失常缺點確診和***理實例
1.***械缺點導致加工精度失常
缺點現象:一台SV-1000立式加工中心,選用Frank系統。在加工連杆模具進程中,遽然***現Z軸進給失常,構成至少1mm的切削過失量(Z方向過切)。

日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125缺點確診:查詢中了解到,缺點是遽然***作的。***床在點動,在手動輸入數據方法操作下各個軸工作正常,且回參考點正常,***任何報警提示,******控制部分硬缺點的或許性打掃。應主要對以下幾個方面逐個進行檢查。

檢查***床精度失常時正在工作的加工程序段,特別是刀具長度補償,加工坐標系(G54-G59)的校對和核算。

日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125在點動方法下,重複運動Z軸,經過視,觸,***,對其運動情況確診,***現Z向運動噪音失常,特別是快速點動,噪音愈加明顯。由此判別,***械方面或許存在風險。

檢查***床Z軸精度。用手搖脈衝***作器移動Z軸,(***其倍率定爲1×100的擋位,即每改動一步,******進給0.1mm),協作百分表查詢Z軸的運動情況。在***向運動堅持正常後作爲起始點的正向運動,脈衝器每改動一步,***床Z軸運動的實踐距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明******工作出色,***精度也出色。而回來***床實踐運動位移的改動上,可以分爲四個階段:(1)***床運動距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);(2)體現出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);(3)***床組織實踐沒移動,體現出***規範的反向空地;(4)***床運動距離與脈衝器經定數值持平(斜率等于1),恢複到***床的正常運動。***論怎樣對反向空地進行補償,其體現出的特征是:除了(3)階段補償外,其他各段改動依然存在,特別是(1)階段嚴峻影響到***床的加工精度。補償中***現,空地補償越大,(1)階段移動的距離也越大。

日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125剖析上述檢查認爲存在幾點或許原因:一是******有失常,二是***械方面有缺點,三是絲杠存在空地。爲了進一步確診缺點,*********和絲杠徹底脫***,分別對******和***械部分進行檢查。檢查結果是******工作正常;在對***械部分確診中***現,用手盤動絲杠時,回來運動初始有很大的空缺感。而正常情況下,應該能感覺到軸承有序而滑潤的移動。

缺點***理:經過拆***檢查***現該軸承的確受損,且有滾珠脫落。替換後***床恢複正常。

2.控制邏輯不妥導致加工精度失常
日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125缺點現象:一台上海***床廠家出産的加工中心,系統是Frank.加工進程中,***現該***床X軸精度失常,精度過失***小爲0.008mm,***大爲1.2mm.缺點確診:檢查中,***床現已按照要求設置了G54工件坐標系。在手動輸入數據方法操作下,以G54坐標系工作一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待***床工作結束後顯現器上顯現的***械坐標值爲(X軸)“-1025.243”,記錄下該數值。然後在手動方法下,******床點動到其他任意方位,再次在手動輸入數據方法操作下工作方才的程序段,待***床中止後,***現此時***床坐標數值顯現爲“-1024.891”,同上一次實行後的數值比較相差了0.352mm.按照相同的方法,***X軸點動移動到不同的方位,重複實行該程序段,而顯現器上顯現的數值都有所不同(不穩定)。用百分表對X軸進行細心檢查,***現***械方位實踐過失同數字顯現出來的過失根本一起,然後認爲缺點原由于X軸重複***過失過大。對X軸的反向空地及***精度進行檢查,重新補償其過失值,結果起不到任何作用。因此懷疑光柵尺及系統參數等有問題。但爲什麽***作如此大的過失,卻又未出現相應的報警信息進一步檢查***現,此軸爲垂直方向的軸,當X軸松***時主軸箱向下掉,構成了過失。

缺點***理:對***床的PLC邏輯控制程序做了批改,即在X軸松***時,先把X軸使能加載,再把X軸松***;而在X軸夾緊時,先把X軸夾緊後,再把使能去掉。調整後***床缺點得以***理。

3.***床方位問題導致加工精度失常
日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125缺點現象:一台杭州産的立式數控銑床,裝備北京KND-10M系統。在點動或加工進程中,***現Z軸失常。

缺點確診:檢查***現,Z軸上下移動不均勻且有噪聲,且存在必定空地。******啓動時,在點動方法下Z軸向上運動存在不穩定的噪聲及受力不均勻,且感覺******顫抖比較凶狠;而向下運動時,就沒有顫抖得這麽明顯;中止時不顫抖,在加工進程中體現得比較明顯。剖析認爲,缺點原因有三點:一是絲杠反向空地很大;二是Z軸******作***失常;三是皮帶***受損至受力不均。但有一個問題要注意的是,中止時不顫抖,上下運動不均勻,所以******作***失常這個問題可以打掃。因此先對***械部分確診,在確診檢驗進程中沒有***現失常,在公差之內。運用打掃規律,余下的只要皮帶問題了,在檢測皮帶時,***覺這條皮帶剛換不久,但在細心檢測皮帶時,***現皮帶內側出現不同程度的受損,很明顯是受力不均所至,是什麽原因構成的呢在確診中***現******放置有問題,即裝夾的角度方位不對稱構成受力不均。

日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125缺點***理:只要*********重裝,對准角度,丈量好距離(******與Z軸的軸承),皮帶兩***(長度)要均勻。這樣,Z軸上下移動不均勻且有噪聲及顫抖現象就消除了,Z軸加工恢複正常。

4.系統參數未優化,******工作失常
導致加工精度失常系統參數主要包括***床進給***位,零點偏置,反向空地等。例如Frank數控系統,其進給***位有公制和英制兩種。在***床修補進程中***于部分***理,常常影響到零點偏置和空地的改動,缺點***理結束後應作當令的調整和批改;另一方面,由于***械磨損嚴峻或銜接位松動也或許構成參數實測值的改動,需要對參數做相應的批改才幹滿足***床加工精度的要求。

缺點現象:一台杭州産的立式數控銑床,裝備北京KND-10M系統。在加工進程中,***現X軸精度失常。

日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125缺點確診:檢查***現X軸存在必定空地,且******啓動時存在不穩定的現象。用手接觸X軸******時感覺******拉動比較凶狠,中止時拉動不明顯,特別是點動方法下比較明顯。剖析認爲,缺點原因有兩點:一是絲杠反空地很大;二是X軸******作***失常。
日本HIR导轨线轨回转支撑海瑞代替SAMICK滑轨VRT2110VRT2125
缺點***理:運用KND-10M系統的參數功用,對******進行調試。首要對存在的空地進行補償,再調整伺服系統參數及脈衝按捺功用參數,X軸******的顫抖消除,***床加工精度恢複正常。

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